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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
: x. S8 f) h" M6 D' s
' [2 b4 }- ?) w$ C9 ] 2 j( q0 M; l9 K5 D, q3 S' S
0 W0 \6 c* x9 x7 h, u ) T' ?) {$ x' M, m. V* m
: w6 N! N- {, a2 Q+ R! H
, [( O' A* K& ~8 N5 N7 V
9 r% O% O% h& N& V1 u3 H% q5 j% K
0 n: O Y, U7 b% s( M A% v
$ C, ]2 D6 l) D) s1 [" t
3 W: x' L+ N7 v$ U% e1 d 1 M* q2 S8 z& \* r
4 d! D# I) T `4 F( h+ n
2 I" s: z2 m. E) q4 Z! L* k; k9 _. g% p. U* v3 T
1 Z T) i: J) E6 O! s( h
1 概况
0 R1 z1 Q5 f( s7 ]* f5 D 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
4 @6 X) p% D: q& c5 B, D* t; b% U
) l$ P: J4 Q; z% p6 z$ X) S) p. p, S
$ j% N r( J( U8 |$ d8 K
+ W- h* V8 a9 D$ P$ `" X表1 废水水质情况
% ]8 J$ m: m5 A' \1 i1 j8 c
% R9 G( f( E1 t5 \ z, n5 D% z# l
$ s. i8 W6 e! @; T
项目
- ?; t8 B2 H0 r6 f! d3 L# e: q
' Q3 M" w& d y3 r T. N% tCOD cr(mg/L)
3 y& Z4 c& @$ H- `1 t: b" e& {: }5 G) @ Q9 O: Z. o& B" ?
BOD5(mg/L)
6 D, z8 M' ^. |+ E* `, N; l) M2 k' g: b
SS(mg/L)8 L9 l+ X, A2 E, _) i8 Y
6 d0 Y6 j# T$ y" j
" H& @% T8 z$ {3 X6 ?* N洗米废水$ s2 Q0 F8 |6 _! H0 v4 B2 w% b" ]
# ]! A* i$ b; c
1100~1500
. v) K I# a( d+ T! O. c0 V/ l! }6 L x4 ~$ `
400~600
% b8 j- S# [5 ?0 V6 l) F7 B. M6 z2 }' s' A- a
150~200* T' e1 f3 \/ Z# w @9 e" d' G6 Q
2 工程特点和设计方案 2 w8 n# k' I* w8 P, }4 e
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 4 ]$ p& B4 v5 Y, I
3 工艺设计
. ^! f5 g7 \6 J7 G; c: [5 `3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 3 K4 x/ L# `# p6 X, Q2 }
T, Y. o, `+ N4 {2 v& k( S# ~
3.2 主要构筑物和工艺设备
% p! j+ D5 j4 r) n3 i 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
$ K+ {4 E3 a$ v. t8 z- N. L; R2 l4 l# ~! C+ K7 t3 a
" h" U& Z: c& a1 N1 l, f
) a1 F$ J( U) `# W% c- B) x" O
表2 主要构筑物及压球机一览表
" M) M1 H+ x# q* M4 d9 E
- J3 t# T+ e) o# z9 J
9 Y$ _2 o5 v7 Q+ O& g
& f" r$ ~. k( x( q# k序号
" {5 K! d7 a, V! n' K/ i/ F( n$ N4 A3 A6 Z$ W U! ^
名称
# t' _, {/ g# R2 P O0 { _8 d3 \& ~. b I/ j% _) ]: h& O
型号、主要尺寸6 n+ T4 w3 k6 p* v+ `: v5 |) |
5 ~$ c( Y6 |; D( t备注/ \: M: Z/ D3 p7 F! ]1 q
/ _: |( Y) [8 @& z$ y3 i5 y! M3 ]: m0 Z
4 E& w: h& V% O. _
1
6 t9 K9 M! S5 h" m$ c
$ r* R% l- \) s; x沉淀池
' K4 q: g, ^" _3 C. t, t) g2 d# I9 u4 T8 E
钢砼4×1.5×2m
K* \/ l, E% u& ^) Y6 F" F* k- I7 q1 u* Q" ~
HRT=2h
1 w3 y: j% T: W$ r) Y5 R ?
4 ^$ O6 B" r# Q7 s' X/ T- {3 D" Y h* V1 k4 q0 ~; x; y5 V) q
2
& a$ q) U4 V- g8 L; g) i; X/ P8 C
& v3 M9 s: ?1 G# B/ C# J* r水解酸化池( L8 F' f+ u" H( Y
) n* r6 M' X1 N. J
钢砼4×5×2m0 s. C8 Y! J) [1 s s2 ?
) I& Q: p9 a8 }6 v. U
HRT=2d
' M P) {. D( Q* a% q: v9 Q V6 X, }4 {" ^% L) `2 Q x
5 v( F1 f; k5 L( n9 z6 S9 y3
0 ~' I* [2 D5 V" t1 C$ W7 @, I2 h+ j* i! p- `
SBR反应池
8 A3 Y' d6 Y4 Z! Q" E
# p( u" s/ Z S, x3 J. Z, L+ ]钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
' j( K0 u5 t6 V4 L% [5 J0 \0 p O1 T" `
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
3 `; ^! {! s- t& l+ M. ^5 B
( b6 T) m- \! b3 \+ q& k; _4 H; a: T8 Y
4: U z5 A2 f- _
, B7 N% r5 ?2 k1 {# s鼓风机房
# g1 {( I1 T* E0 r$ r0 M( r# t! i7 O- {, t$ W5 u3 p
! F; ?6 a4 v8 V1 N+ c% |" C* c z7 _4 D4 q. v
利用原车间! S# |2 f8 r0 S6 ?; n7 o( `
" c6 \- a4 V& B$ J2 f. H! x( x
' A' r: X7 h- V1 X1 W
9 y( s d: Y" Q8 f' G表3 主要工艺设备一览表
& ?/ p5 `6 N5 Z! m( E9 s
9 a* @7 M0 @7 L0 U1 ~2 h
4 U% b" `3 \ ]( j7 n, T
* \- i' {0 b/ @- A# W序号
K) ^" O/ R2 g' V/ O1 R' A* K4 c8 e2 P* P5 q+ j
名称- ~# J! n+ y2 I; r9 V7 U
% b6 [# M2 A3 l! y& }! n规格' E$ P' A+ M4 P# i9 ~3 R% e
: l. C4 g) H, t3 e+ t4 ^
数量8 u7 l. L" f' }5 h% V! \- |- L
# E, d$ O0 i* o$ [6 {! s% p备注- f3 w# j0 o" g* i7 k: d8 R
8 Y4 {+ h6 O0 r4 w, w
S6 W( u. j6 o1* c; i0 w- C) e3 t" H4 F
2 f- m- H; o% z4 Z) o/ s
污水泵$ l( r( {; f1 w/ ~
8 g7 {* w+ @ [3 Z3 `# H' r6 Q
50WQ15-15-1.59 I2 K5 t" G' V
5 J2 q1 a' { f) u( b3 V7 \2 L& s
2台" N2 F& l4 H9 _+ t, O( D) l
( H' i: H2 w) ]6 Y ) J8 |3 C, U7 ?6 l
; v9 V% ]+ W) \2 [; B/ f) L t2 H% c" r( \( I
2
- y1 D @2 G: i$ X2 j f6 k G
+ y/ f$ n3 [, d* C曝气头
& }- B* r! y. H1 m, w
: Y. [ \" T4 D: H8 u0 z- NZBK-A可变微孔曝气器
% s- ]: k, }- g- ]- a0 K7 @7 N0 K3 z0 P( Y
50个
& o' v w( X2 t0 C/ |0 g9 N! f' l) ^$ O; p" B/ b
1 p$ O1 n, m3 ^$ z- b4 |$ ?; N# `
" \ ~+ S2 B- f7 x0 d0 ^0 O+ W2 F$ t% s+ l. Q- v
3
, M& e6 S& C, @! B. b% b( X! e# q2 G( j: z- K3 _9 u N
罗茨风机" Z* `, r! x# N# l
1 ]7 c: T2 E4 i0 k' t G, E! O
TSB-50
- R( P% m+ c- f& m Q+ }$ j. ? ~( k' ]% V. ]5 u
2台& O$ ^$ C/ p+ I" ~" B3 r
' g, k% ^. T7 X# E
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 4 K2 B; m0 w3 f1 U% \$ P
' n3 J- F( |$ M' p8 b, L( U6 d2 Z
$ `; a0 O: d3 b4! X1 m; O, p6 s8 S5 Z# {; u
' e% R* v0 P* b, x5 _" T8 G3 H1 d ~止回阀" _$ Z# Z$ s5 O* B+ t
* g* ^# w9 N; E* U4 d' e
H44T
5 F9 z4 _6 v( m5 E& e7 B7 v: d
1 R% Y4 D, b4 @1 m" p4 h& h4 A2个- |0 f8 d0 X1 w/ y$ B$ @+ K( i+ m8 G
& H! C2 v, a1 Y $ {2 y2 @: {/ q, {* G
; c* R: a. B; ?8 n L& W
/ C& L; \) D4 y( c52 N! j2 G" h' G; B( G" Y
. N- B4 y6 e- O/ Y) }球阀
' Y1 R2 o' S' f q1 x4 H* m
) v7 u3 Q9 R0 {4 hDN150
: {3 p8 v& b$ K; M6 b" w
" k( y/ |, Y' u. l! @- X) a7个
- c( b6 u' D( d* ]% G& ]
5 N4 Q& z+ @$ | + f6 L8 M @( ^" E
4 处理效果 ! t+ v, l( o. \
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 ( ?: X9 I; m3 U& Q( e, P
Q- T( D- c9 _4 x) Y; u( o1 ~# B
* M9 H3 m1 f' J* H u5 y
9 v9 q: J8 l2 n) k! q
表4 废水水质检测结果 + B( ^6 Q9 e( y4 c* [
' Y# }+ P" T0 }
( C5 ~; a: _# o: N+ k9 D4 X$ N: b W9 Y0 |+ H
水质指标
7 z1 ]' }3 n Q( L* P* x* N% J2 d9 j7 D' ^8 `6 b
COD cr(mg/L) 6 E o) e- A2 S% [1 o2 [
$ t$ Y/ p. F# f! V2 [+ ZBOD5(mg/L)
. ]0 |/ f \2 |5 i8 r- V2 o& Y' C+ x; s
SS(mg/L)" R; S' U8 N2 N
' I: M) Z" ^' z" E6 a
& d% @! P! T/ P. C* u进水
0 H0 C( x6 c4 e$ T6 f& N: N: V
+ F D- [0 g u9 p1500
( f; _: w: J8 @7 s4 W; u0 I5 m
& u( p4 ^' U% g9 ?. E8 e500
N4 s* w% v6 n, E( ~1 [9 Z# D; I |7 G. q) n" {' g2 [
140' Y w* `8 ? R6 I) O7 R( J
' I" J. ^! b3 A, F+ E+ O) v/ I
; a& X3 H5 H: n; T, ^' ~" n2 o
出水
$ ?' H+ b. U% Y: O2 A
0 a7 V: |& v* |5 v56
/ c( L. T/ K1 ~! B3 h8 E, H, s; s# k- M3 s" I* f! j
18. l7 D1 h) s* E
4 \0 Z# A$ x8 j+ c% K; e, z8" P/ l0 v' S1 S; i3 R( q, Y
: x z: Y4 I. R O
7 s+ `- N3 Q! M( t
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 - {' O6 G6 o6 r9 z4 d! h% M/ P
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 0 @- X) G X' E% R2 x
5 讨论
" f5 ]5 {+ x# z# G5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。
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