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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水( D4 m6 O% ~( b
        $ Q% \) b2 S2 X- \0 ^9 @2 \2 C
               0 L4 P' c: A, z1 T
          : Y1 S5 w7 i" i' V+ D$ l# }
            1 R4 c/ B/ n. p1 Y, @9 _
              + c. g" l) q& r8 b
              ' f$ a9 k  M; \% Z; e. W  {. z
                      ! M# S1 S/ ]. p
         
! h" Q2 H0 d5 j* t0 \7 \         
- X. X  G: J  g! o              5 `) {* B2 O+ a. D9 ^2 I
                          ) C$ y+ m* Y' K7 m
               
1 O, z; Q# G$ `! M; b9 U: r' \# b8 X

/ Y2 v  S9 I- R- t& K# y
1 }0 ]. K, z& Y9 L1  概况
5 v, n# K4 o3 b# J/ i  J  L  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 $ W3 m! c4 u+ s5 f' \
# f# u% a5 l: i) }
& [( Y$ p7 j) c* `7 h
: W. b9 y+ o9 {' ?+ ?
表1 废水水质情况
, o/ b* ]3 }' Q# u$ N& E% _% |0 h  N! j& _, ~$ O( D9 _
' w& Y" Q) v5 A- m! Q; E

/ Q: ?6 a6 h6 I6 ]# i" K项目
- i9 [3 v8 F) Z
/ ~2 f" h7 P. x  a% f( b' ?* y# wCOD cr(mg/L) 2 r+ {/ r+ Y( h+ `+ a
- q  t1 I: W& L: Z$ r# r$ p- H
BOD5(mg/L) 6 O9 f6 l3 [9 b! {( p9 A* T

+ |: A( }; i2 S% h8 s. kSS(mg/L)( ^2 _1 Y6 w9 ?
. m0 q0 N* z- X; Z  |8 l
  Q" G. J. D% U1 c; a! ~2 M5 t. X* Z
洗米废水' a0 j7 r3 m9 N8 x+ P9 p- r% g
$ ?# @& \4 U/ A* b1 s# r6 i( J4 Q( K; f
1100~15007 g4 T) R0 m) v( i' ^6 n3 }7 g" _

6 @5 P# W8 \% U7 D7 @3 \- ?8 h1 @% B400~600% i# A( Z# n. q

+ M# ?$ _& b! O150~200
; \8 T  e+ ~7 z; y* e2  工程特点和设计方案 : w% X0 W! C3 K  j  i
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 1 U7 p% E. H; y# g/ Z
3  工艺设计 * Z; m" b) T4 m+ I7 \
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
! N5 T( F1 |/ N
, L, y$ m( J. C3.2  主要构筑物和工艺设备 5 L2 p! e& ?& w! `+ U
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ' X% {( ?5 N; S1 y' @& d- t
7 x, P& j! K" U5 d/ H, e3 d

# d0 |+ e  m0 v9 H% \, B3 H
, J" f( a  Q# N  z' p表2  主要构筑物及压球机一览表
9 k# [  X3 I' ^4 y
6 u, q" v' t- c3 [9 d3 @3 v9 n. K+ g, V  q" e! f! c/ g8 Y3 R
! e. x2 d) H7 a& U6 @
序号. B' y$ P5 X1 L& C3 ~

0 k2 h1 h5 ^! \* c# e) V9 r名称6 H6 R( \! x. `5 F" ~$ A8 G
9 C+ U8 _' `- f! n' {; p% }
型号、主要尺寸
$ ?. [) D% X6 g4 b# |) T
: d, G+ v3 H* e9 b( A7 c" Q备注: A! X: o1 g! \1 @/ A. M1 Q
, f* }) Y. }$ i8 W# w% h
, w- h' g& G3 o& w2 |6 k7 ^, \
15 X+ @6 S+ D! g5 ^7 U2 J
3 W2 u7 m+ k2 B0 `. l, V( I
沉淀池
: N! I" t$ }6 d5 j
( G& k. w; W. W钢砼4×1.5×2m
. c: b  Z+ |/ d; O- ]6 C& z
# k3 s9 T, ^# ^HRT=2h
7 y2 l; C2 b3 p; R( e; _* E& K
* m" k- l; ]" v/ s6 u
& z" P* L+ v. E26 h0 G0 O" u8 N6 v9 z" c1 s
& D" W' z2 b, S6 s$ h  T% D* H
水解酸化池' Y# b8 u1 N* R' j

* F; F' R) N4 o3 B7 R- A钢砼4×5×2m
8 L# g! h) X* v) A5 O8 r0 `! c& F! N" c4 A* S* t. z& p1 s* u( `
HRT=2d
# f2 c/ {% j" v$ Z) E; I& f9 k" ^! V9 S1 J
1 C1 M) j* ?/ O9 h& _
3$ Q- P6 _; C# a5 |& ]: G

/ E9 N/ G1 H7 vSBR反应池
6 H2 \! x. B0 `5 j' T5 M* H
4 E' p$ b& ?' {  `9 V4 z. Q钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
. `+ a2 A/ U$ m: u5 j; |4 p
" U4 |! ]# q  H/ _3 Z5 N" M: M运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h) s  `4 D) s& G  {) T
1 z# T4 c* h1 m" S. G8 J

% [, A, C6 p+ M/ d2 `  r* O4
( d0 Q: x  P5 {# ^( g9 H( K% c9 i6 t2 q3 s. ^+ z/ G. Z
鼓风机房
4 I. G5 j8 z8 ]+ i; \6 ?0 i" b1 E' w3 B( T) h1 R" u
  Q+ w2 ?, J' ^' k5 a( \/ P! Z
3 N. U) \/ Z3 |* O! |
利用原车间
) C; b1 A7 x9 M7 {
3 V, A+ C7 H0 |( `: O" N- z$ n2 V- X

9 v& r- m. M% I' M7 }表3  主要工艺设备一览表
$ `) c3 S% t( _% u8 B- x- b: k& v. p
8 w$ ]3 ~: o* K! E7 A( P. m4 w( g
; s0 V# m# S) I, Y: {! l3 f8 R$ U4 F8 `; }: x
序号
" U1 F- w; r# `5 Q
, |" c. l* M4 D7 b6 R名称
8 i  P* ~+ V4 w+ ~
5 M( e2 T- H1 `1 i* v- h! L3 X规格; O1 O& B& v+ D" y! K! \
* x: d( ~& O+ S1 N3 S: G+ O2 u
数量
& V+ ]8 h% q+ X
5 H3 A2 C# \7 U备注4 g" g7 [# {1 b. G

' g6 e$ {% `2 y: W  i( j) [0 c" ^" `1 i+ X6 ?
1
2 }" d* ?- O3 H$ C, j0 f( g
# Y- m" a( s/ L4 u6 |- U污水泵( r8 H0 _2 c) e. p
$ l2 j8 d. |% T1 R  G
50WQ15-15-1.5/ x- Z: k5 x( s/ f

! i8 N( q! K& _% [7 |- l  C) Y2台( u& y4 I* a. y5 s; h

8 |* d+ h) r! D: P7 l + @" l3 D7 a  z1 x
" ]+ @; S3 \  z" Z& f4 B6 j3 U
& E! X* e! K  j$ t* F& _. _
2
* C" w( |8 ?: Z2 f5 Y0 ~! ~. d$ g9 _$ o
曝气头
, p+ K5 c- n. m  ~2 I- A
" S7 _* S/ y. |$ ~% @; Z0 `ZBK-A可变微孔曝气器
$ @1 k/ b& ^( B: e/ ]. k+ L5 u! \! n0 G" w+ K( R+ Y8 Z/ s8 |/ p
50个
0 Y$ F' y& |& y. D3 F2 x
7 Y8 @" i& k3 V
2 x: d/ a, `& r, {& C# B5 ]8 U
# ~) c( Y6 P. s6 b5 V2 o9 m
3
/ D# O: g: f. P( `
  O! A/ o' c9 O  I8 b2 E罗茨风机
: W( @$ h$ p' R5 U6 h
% Z* x/ I+ l; e$ x. MTSB-506 C1 s& P' ~( E$ s4 a$ X0 {+ N3 @. W
! T3 [' [6 w  E! Y0 ?% b
2台$ O) {  u5 f  I& _1 P0 y* j7 H

2 J. {* A0 q8 Y+ V" g  aQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
. G  ]- m: k. B  n. e* Y: Y8 O
* d  {: }  Y9 }8 H/ q" I. S% ~3 a2 Z8 Z. X& @8 B: {5 [: B: N
4  @0 M! C5 o+ l0 r" J- o& |

0 Z2 M- x+ W: |9 \  z1 p2 |0 s止回阀) O1 G, f% B( Y* G) |
' b5 m# `- f/ D" y% O& h
H44T
6 c2 v" L. {% `; s
2 T, }+ f1 G9 o+ {+ ]1 @2个
: B2 o  `6 G6 G2 R- J
# d, f; _# i/ ]' l+ m" T0 t' U
, l- u3 u& U6 b. T/ p$ S  m# w3 J, e6 K% D- @& V' \" c& F( W+ \

& L  }7 I3 J! r( ?5
: l- g& d/ N- `+ m0 n5 A
# S8 V6 y, `) F7 D: F* J0 s" F球阀
$ Q: q9 c% u: [- [  M2 P$ a4 c) j# B) w8 H1 g% S
DN1502 o5 H* e4 _' \0 I5 H, W- H
- ~6 S5 `9 \4 @
7个
3 S9 u4 I+ l( `7 k$ H
0 B& m' f$ g" b8 w5 R $ G7 ?2 D/ R& X/ f6 A) `/ I
4  处理效果
; ?/ O4 q5 D6 G$ R: U0 i, h  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
- m( C7 I$ q. X/ b  `7 E* m& ]* A$ `  M7 T7 [6 h

$ i: i2 J9 e) e2 p4 O5 N1 j0 a$ b( o% e4 n! ^' D/ `
表4 废水水质检测结果   E/ G* {  u  U) n

& g" f8 j: u7 p* h0 p
* C( K: R6 ^+ U/ H' W3 c, c* u+ V" M1 c! a! s+ g
水质指标
, H; q; T& X! j9 w+ [: j5 S9 ^
$ ^! Q9 w( {, Y) S' k  U# @COD cr(mg/L) 0 L7 [- d. c9 Q& d. [

! [4 m0 C9 F' A" YBOD5(mg/L) 0 O1 m7 E1 {  a# J0 N* ^. ?' q. M

+ F( X& E; q% s7 e' PSS(mg/L)
" R2 H8 l% O8 _$ M
6 y- z' z/ I! h3 j2 a$ _
4 N* k) t) X' |4 N9 z进水; s6 `! O6 p2 R* j- n( ^% f9 ^

; C- w' O2 r  A, x# D; y& G1500
+ {7 U/ Z6 _% [9 X! {, T( r* ?0 }' h3 J. Q+ Y
500
) ^* K5 w- H* V2 J9 C
  S. m- X' _: S% }1409 V6 x: ?  z2 T7 y8 f, D) F) p) H

# {' c/ w& R$ D5 ^- K! s: P
9 \* |. f* f9 ?: d3 X3 T6 O出水6 O$ G% x. r6 |0 x& H
" m0 Z2 F# r8 |" J9 s3 M# q* a
56& @1 U9 t% r6 ]& f

) l3 X% i- r& g  {9 \6 l3 a8 E! F187 W0 M0 S" r8 X$ x) S
, f+ q% L- F2 G4 d9 e
8
0 @3 D' F& E9 L: i1 K: a2 A$ j, \( T9 i* L& r0 {( o3 N

. K( f4 l. s: c注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
# W1 J4 e6 q: `! V6 p2 x3 s  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 ; h, T; Q% P7 I( C0 o& y, U6 i
5  讨论 - ]! q) \7 {6 @' p
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  ; X6 w: n! f# d& V6 t6 c
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