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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水" c7 l) a! g* `/ r- ~% y9 u4 u
: j; @1 p6 K0 v# ~ ( u9 d' x# P3 F# f, E
& C8 q, G4 t9 ` }% t
+ w* }0 u6 [2 B/ h4 Y5 k$ G
# h9 M4 y. a5 A5 F 3 o5 E: G7 `% t3 H8 `
! K6 W# t' V! N h x7 \. C2 U; I6 ]/ K. Q
, X1 t& c: S) n; w2 ~( u% O8 ]$ ^5 @
4 a3 G; o/ r2 z4 {& R" q
% X; S. X- U1 T9 c 6 O! t$ L" a/ |. Z0 U
7 z9 Q- k$ e, Y- s% _
7 b7 _2 o! c" B* t* H% Q
- u: p) F* x! E$ {1 概况 + t a( k7 q+ `/ i
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
- T. ^# E2 v6 ?0 Q) c4 x2 N) p. [% R4 T/ u! ~# ^. {) T9 n/ C# y
9 ]9 r5 n( r" g' c5 w7 @& E: l3 M4 O5 Z
表1 废水水质情况 8 x4 C" v4 F( r/ o
+ \3 ?1 s: b: g+ x' v' N/ S8 z
3 P4 }* d$ j: ~+ C
项目
7 N2 F8 `% n) t: P1 r6 a
3 Q2 ?5 [% d- i: [- w* F) [COD cr(mg/L)
4 y( P0 W9 Z+ F% {; U! f7 M* [ c1 I
BOD5(mg/L) * Q7 u; D9 y0 ?( A- C
5 r3 i' u+ c/ V, N: ~; aSS(mg/L)' Q7 @; W" @- \3 y1 z% K
" d- ], f/ w5 R! Q% L4 E
1 s C3 m1 m: j9 m, ]# M) `
洗米废水" X& y2 p1 t- g7 {9 k2 E
. l! p: M! b7 D. Z8 c
1100~1500
0 A! Y# s4 K. A6 ^2 j9 V, x* Q+ I. x3 l# m8 s2 g3 c* I$ r
400~600
7 m7 |$ f0 y! _ n, K6 l" E6 O
$ K* G: O' p' d5 I) J! a. s150~200
1 t j& M$ B% j/ q3 m2 工程特点和设计方案 9 B& Z9 s8 ~0 E* F I5 L0 `
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
0 `: _2 j; r- D* p( y3 工艺设计
+ [9 ?; Z# l8 I% W# E2 E% V3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 3 M% N: }* I/ N. ~
9 J* K( u- N. i
3.2 主要构筑物和工艺设备 , O0 Z; Z7 I# t" C6 t: Z8 X
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
& J$ I* ?! K+ o. y% @$ O
4 I& p7 y$ o% r5 V0 N* |# L
2 ~0 i {0 p& m+ \ ^' U
6 N% X8 N: t. A3 h% L& D. o表2 主要构筑物及压球机一览表 5 e' k, `3 M; {* o* c
3 |. G/ O& A8 C+ n+ H2 ]9 R2 _
* ?" z, K% u' j! H& V- q6 r
! B$ G/ L6 {( ^1 c序号: w, P, ^/ [2 f' `0 p
% s$ }: x+ f) G8 A* Q( t$ |名称
' y- r' R3 k" `/ r' n7 g. R0 x3 L
6 o, l7 r, o' f% }型号、主要尺寸
2 [) d0 H* h. N5 {, c B4 v- N+ W2 o7 N" s2 {" K6 ^. a0 t
备注/ ?1 ?; W0 S, O+ N! z% n
3 e; {! h) n3 u
) I7 r$ K( n$ M3 a) ^2 \
1
: R; b. i' t' }& ]( N4 a' o" j c. ~" S2 L8 D
沉淀池: F+ n! O( ?; ~- m. h5 ~& B K
- b3 |& \1 v, U; |' q5 p钢砼4×1.5×2m# c8 i# o# {/ l" s# T
- ?1 ~' E+ b$ u3 s$ m+ `3 P. t
HRT=2h
& }* x4 R* z6 ~. z3 f1 N: J' H7 x( S$ \$ a4 ?% f& x M" x" C% B
$ j, ?/ o9 V; l1 @; e8 U
29 c, @3 G% a4 v$ A) m8 \$ J7 B
' r! K+ B( G, C水解酸化池0 x5 y" y3 Y. w7 ~3 f
5 I$ P$ g4 b1 r3 _6 j钢砼4×5×2m1 t, i5 U/ b' U% {+ Z& u8 L1 i+ k
" R( D, _8 ~( A7 u3 b$ A- w& |! OHRT=2d+ e3 q Z, T* @
% G9 m, X# j2 g. s# l3 m9 [: l
& ^+ {7 ?' y8 e
3
3 [$ [- m% w# d/ I0 C
4 H! t. m9 b9 S5 r" `: cSBR反应池1 e4 ?) F; l) G! w
4 n# W0 y5 v- H5 h2 Z( I钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
5 O: N) e1 z: O0 G! A, W) W+ B# H" l- A* p, l8 O0 `; w/ e5 {
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h5 k: c0 S9 ]0 k* |, d: z
, y7 A# J$ c# u7 ] R" }
- H- g1 A: t" _
49 J. z# A6 i, V: F& p
3 S, h! B% x% v& v: s! g6 b" q# o' m鼓风机房; n- {" `) X8 s* {1 u2 s0 x
2 P8 K4 V/ J( A0 N) N! f ' n" X: X6 k# W) M
3 r6 v3 i* P0 }1 Q7 }7 n7 J( o利用原车间* q$ g7 ]) q# u- b2 Q( J, e6 D
9 G6 M I: M: P; y6 A
- P5 t# o: u$ Y7 E+ f) G: f$ \+ K5 p, C$ s! p: Q7 I
表3 主要工艺设备一览表
2 J, N6 N4 F; _6 p: D
3 i/ ?9 c2 K/ }2 @4 P
6 _' L1 b3 X3 n @( b
. N3 ^5 T0 a# L序号
7 F9 d) }, M+ e. y3 ~4 h7 D z- _7 z2 Q* I I
名称' O" f( j! S5 j H- u
4 {5 P$ \5 Y2 c) A规格
1 G8 v ?3 R: p7 f0 {8 j4 i* w1 L1 H1 C5 s
数量$ {/ _+ E2 A& l8 c
* Q5 q' r# p! i- m9 K% P
备注: x$ Y! e4 }8 D9 B4 Y7 a8 I: {% z4 `
* s$ i3 ?/ _4 Z2 r- }) v
' n4 |2 S. R/ C6 o
1+ K% a/ F! o& ]6 x; L
+ q0 Y( |9 D0 A' o, v( c污水泵. X9 K) S7 l4 e" G6 J
1 J$ e) r" O! f9 O, {' q% b# K50WQ15-15-1.5; c- B% G: o, _' L
/ ^/ M3 m2 _) i$ n! t. A7 W
2台/ ?# ?) m8 N/ [# X
t( F' G! a" z: D+ t* p [ p
* c1 o6 F B9 C& `: |' e
( A' a( ?$ X! f m! O& B4 }& ~& s5 W! s8 O8 |& a
2
- G% C1 Q: c6 k* H; N* q* V" A8 ?; N( H" v1 \. s& _
曝气头5 A5 g8 x% F2 a# T& y& W; b
) j1 @" g" l/ K9 y' X) m: ]ZBK-A可变微孔曝气器# F3 @ [4 _ g6 F% Z; `
2 N: u9 Y& j2 _( s0 @, x- U% w
50个
0 K$ `$ u8 @' x. O. U5 S5 F: N8 T) A; A y3 |% n7 v
+ D; W% m' D4 `; [: N: E" E5 d" w7 }6 C: h
: h9 N( L/ O* `7 u; w3# J8 O- i i/ X: B$ L
% T- k- Z: `- G S' N/ T: W& H4 G& [
罗茨风机% @2 H6 y7 r" h# x7 N
" W& B* ^: M- r- ^& i
TSB-50
7 u S7 [. R/ w5 v
5 j1 Z& s3 Q) }5 e1 Y2台
T$ C3 J) _3 P1 s/ c2 T
% a P7 C- Y1 n8 {$ y4 GQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW & V2 q1 o, W1 l- |; y
8 u! @. M% F+ _! M5 q: p Q- T
' K( A) F; Y, ~ w+ t" E4' J D* K+ ]/ Z- y& c1 @& h
9 ]/ K3 c8 z' |. D. n
止回阀
8 [! _6 H, y6 ~* D+ Q- n1 B: S0 V) C
H44T
5 d. x! w* x( _- U2 G7 e1 c, ~7 H& m
2个
" i4 u. @4 t% z" M. I- K
1 ~6 x6 r# x! y6 y' Q3 h7 J
+ n$ B/ r. Z4 e0 J' N3 T6 p. d8 M- [+ h$ c# l; s
2 M- C. S% j5 F4 m# d7 R5
9 v/ P% n# T; ?1 X
* u T T; {# c. V" X8 [; g球阀
9 d5 }2 o2 b- S$ S4 y
9 D! A9 E8 s- i9 Q+ o5 YDN150& Z# T; P6 g7 J
% S3 s4 w$ x" I) W+ i1 D; P) }7个
7 ?, m: r { G* v. U' P; o8 R0 t# U
1 u; S. i9 c5 y& C/ _+ ?
4 处理效果 % s' M) y; D1 B0 g/ y0 b+ ^
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 2 U. c2 o$ ^7 x" @
8 l' ~( G" n/ }8 w A9 b
3 x" E3 S+ J: j1 I& w' e6 ]5 Y( T) | E' N+ I" o
表4 废水水质检测结果 ' j- E$ l$ ?0 S+ |0 c$ [1 x
0 V7 o) s2 v! P
" J- B) i/ @+ _9 z6 C" U. e9 y& D* K2 n' `8 F$ \
水质指标4 t( y3 E2 M- ?: k. x4 N, ]
$ u3 b- ]) Y3 J$ _7 b
COD cr(mg/L) ) i5 P5 G, _7 O' Z! p( M5 m& k8 E, T
9 o3 A5 ~9 n0 V* a
BOD5(mg/L)
0 S5 B+ I, s& C$ J" a8 \# X7 ]
0 b+ h# N" [3 t3 q2 t! t/ xSS(mg/L)
, ~5 y8 [* C/ v4 a4 E0 c' Z& o) N; n7 I; _
2 A- ?3 W% `: l& n4 \ M3 K进水( W/ A$ U7 w5 h: ~
K" Q& ^- e6 s- g m15004 o: j$ @: e1 a; t2 t# K
9 n8 E# [2 W5 h
500
( Y9 T5 l. [, t7 c3 P H
5 d, `' U5 G/ r9 a, d7 g140" w# R4 A2 C5 ~7 w t
' }9 B, u' c5 _# n* I9 f0 O+ Y# v, k* f; R- F" |7 Q
出水
9 a D) u4 `' x) f. A9 P
! u1 ?. T1 \& V) X( |; W6 G) U56
H* u! U# A; c( a+ |3 w0 y" e! s/ j" @7 T
185 y" x: j% y% o( z
" C- ]; K3 ?+ Z4 V: P8
$ g/ e% D1 s5 d6 o5 J' F
1 f, U- W" g! B Z) e/ T d5 n9 J! k* c# Y& o% I* N
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
$ h" g/ k. r, T% y: N 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 * L9 c3 ?3 v, d- s+ ]% O
5 讨论 & ], Q" N% s4 K! `0 [
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 & {5 M' ~7 ~0 {$ \3 s
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