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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
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W$ x8 \* s& J( w9 i# `4 z0 d& e8 p) |# b7 O
5 H: C6 p) I. K/ s% o+ s! U( N
) {( g; Q+ q& \- H) `) t1 概况
/ _( a* P, i: h9 k 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 : Z1 Y, L+ N6 B& S7 i Z
9 t9 c5 U$ z# y2 A, L) W
- m9 ]% R, } I) p' l& V
1 i# C! }6 X$ x) I. K1 Z表1 废水水质情况 : Z6 t& T% P! f; F! @. L
& s5 m6 f) ]( h" s- Z- ^* T
O5 D1 c, _ ?+ ~" \* o* `% B; d. I# i9 ?$ a" T! M
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COD cr(mg/L) & j/ j: B) R! b
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BOD5(mg/L) , B! d* M3 H, h1 I/ Y: E
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SS(mg/L)
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洗米废水
) `2 W9 h* B1 g+ @; `4 c9 K* Z8 f
" _# q- E O. D2 V" J& N# v- @; e" |- o1100~1500
6 d" t2 b5 G- _1 n m: F: Y
* h1 N; J, Q$ o' ^400~6000 z4 D% b1 H7 e+ }0 y
# @4 X/ P& v7 B* B7 j$ d+ ^
150~200 o6 j w9 O% h5 S: @4 e6 i' |; Z
2 工程特点和设计方案 3 _3 F& V/ t$ _2 V) C$ o8 H6 M
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: % U3 B! P D" j
3 工艺设计
, f( z" W4 J7 m9 g+ L3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
6 j D. i$ s4 `/ x, y
/ `# Q/ ^. [" F0 V1 D+ A9 H3 H% M3.2 主要构筑物和工艺设备
" Z% B$ c) F: J& ?& } 主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 $ P6 Q+ n7 F+ n; c+ K0 L/ e9 O7 J
6 G5 d" }0 X4 P% w
& o- m8 p( w4 T) {0 C) d! o' V3 I1 e+ h' E- P7 T) w8 P
表2 主要构筑物及压球机一览表 ' ^0 W( v3 r- N2 o, d# [( x
; {+ t7 o/ K- N1 M. J( _$ f, W! s9 y% m$ f$ b# N
9 Q; D z2 W" L& d* r- `4 }
序号3 w3 c$ W: O; z" v3 p
; y# M+ D# Z6 @2 u
名称
. a/ O- H/ f- w4 |" H* V* @; a5 e/ C% K% H+ p
型号、主要尺寸
( k* G6 ?6 o: I6 h( p+ @; O; E& }/ c& P
备注
9 T# r) u% x* _0 ^
; x: p z0 ]# t' g) U$ q, a& a# ?- F; I' z+ S9 y0 e
1
7 f+ ~1 G3 T! s$ H' X; w ^3 q& G4 P" k6 W) d/ @
沉淀池
- I9 d, A3 F5 X Q/ E. ?2 D: u; E) l- Q0 K D
钢砼4×1.5×2m
4 K I- s1 J6 w0 C* Z- G
: u$ r6 y' g, |1 ]9 x1 Q9 R: ~HRT=2h
7 ~+ g1 N/ ?1 [& a4 N( y* \& }- p3 _- `" g. T M
! ^3 E1 H8 k. g. O: m1 }
2: X+ N6 s( @, \: Q# ~' ]1 \
W! z' X2 h3 N( L水解酸化池
4 ?$ ]7 F @& t6 y, l3 ` V: x5 w5 \, h, r' l2 t# S5 ~
钢砼4×5×2m H' r" Q8 r' S# L0 r
5 d& a' W D) X4 ?HRT=2d
+ L# t) c% ]8 S4 q0 k6 I a; N' X, n3 N
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+ P- `8 Q6 d( r8 i, JSBR反应池5 b8 k0 s) H# S8 J& c4 i
$ K) c: k, u" g
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m4 r% h7 }# ` ~. y
9 Q) D" V1 {2 \
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
9 ]4 R' x2 P, b, @- Q, _( J# B7 [. y z/ K; E* O% ~0 C. A
" Q" P5 Q( W+ u6 f9 M4
, G9 W: W5 K" y' y! e+ o1 ?* A' K: n/ t; J- _
鼓风机房4 l# u# W5 v5 v; d
$ d% C* y( @) i% j2 c
& V1 g1 @# o& y% o9 b4 K, T# W
3 y9 I4 q! Q# l$ P& |; s利用原车间
) I8 m2 \2 Z; N2 p) `5 t4 l/ H. \1 E
4 \" @5 j5 B/ u$ R" O" I3 @0 H8 T8 ^: l& t0 U
# ?$ G, c; u, r% x. q$ G- v) b$ v. ]
表3 主要工艺设备一览表 1 @; s/ q, [% x) R
5 k! i- O" f( |4 `8 R" K8 S2 ` v3 w' ^5 }
$ ^# w: p9 s8 [# o8 `3 i序号9 d* e. M5 o) i6 {1 J0 @8 e
/ [$ {' K2 K# _- i2 z) H U
名称
- s! Q/ x( P& A# I% W
* r6 A; l/ u2 u: I规格
6 X5 @; W& E( Y8 ^2 R
5 E; w1 h& t1 |数量4 z1 H- N0 [* i7 b2 U! Z* d
5 N( K- {, {* R1 | I3 p
备注
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6 G0 E" O7 ~0 o3 x0 h+ N6 y1 o. E# ~: P+ f( r( V0 Y9 ~
1
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污水泵( {$ \2 T$ l1 J: W7 z) i$ l5 \# Z0 p
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50WQ15-15-1.5
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( M1 v/ l0 S q1 x8 p) v0 p2台! }; p, i, P* b0 N {
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+ A3 E! N; k' `( t, `6 b* ~+ B
H2 f- c0 i- h2 j& q: V2
( V9 d2 b, V4 m0 z/ J/ F
6 X3 z; {+ x' S; k* H, O3 B曝气头& }0 X% z- P6 \' n2 P
& j) J& Q4 q# V! ^6 d! I; K1 cZBK-A可变微孔曝气器
) A1 {; J: K* p& A1 \' e9 d' e2 U( r$ V' T/ _# i& \# p1 D
50个- Y5 k, s' u! r3 B
: b( p! O6 T( a1 l5 ` * E3 T) @& l( s3 J
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8 h0 S7 h/ b3 N9 r! _, i8 G9 a) r0 |
) U. K2 H, X, Q8 ~" h# ~) j1 O, L罗茨风机
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7 `# L# Z9 l5 V4 O9 {" c+ mTSB-50
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( [2 u: o3 L" C* n$ E! M! L4
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止回阀
/ t+ A9 C+ D) X3 W
3 X( U9 F. y5 A7 MH44T
: H. I8 i' W) ^2 [2 V/ O
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5- A7 t/ z$ W/ V
P; h% C& K+ E8 i! E+ a1 v球阀
& s; U+ I8 B% y& M1 T
: h0 Z e. [! L" ]( r: gDN150. g+ o+ Y0 }7 S* i2 Y
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7个
( Q/ |' K1 _- K, [
) L: P% y0 ^5 Z$ r; c& }: T8 S 8 Y$ i: ?4 X* e( B: X% ]
4 处理效果 $ E, P0 O; P3 j/ K. y
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 + R. G" A$ y; F% c, i- g+ V* y
( `; R4 w5 l5 }( _) M! O% V/ s; w
: I9 h1 k9 G' g4 t0 d# R( L' |, _, k1 p5 `
表4 废水水质检测结果
! V$ }0 W- o2 C" z" e$ t
5 g! D5 H+ {) U; m1 W: ~% r( Z; Y% ^0 S; @* n3 p) L# N$ z2 \
D- @% V Y2 f 水质指标% N6 f% L" g; n) w# A/ T! O
! _/ g" Q# U+ u3 i1 T& u5 _! V0 ACOD cr(mg/L) & g: }6 @4 X" P( C+ }$ q# W( B
/ i" p9 p. B* P2 b/ @+ T9 M' h
BOD5(mg/L) . D( h( R- I; f4 z
4 a' |+ X6 I; I. U) W( o- MSS(mg/L)
, t& p$ r- q+ c: r: u" T2 Z9 J) N" h% _; a
3 U( I H9 j* o ^
进水4 Q& z8 o/ f; |0 z5 @ t Y
* X$ B$ {7 U8 q9 S' k7 ~ p! |1500
5 N C3 O" ?0 c8 a8 f
/ a* \/ t# Z0 `/ V+ j9 @ o7 J500; J# s8 b4 |( }" U+ Y
8 q- u6 r+ `: ^% }1 \
1405 `7 i% {- |" S% W( A
. A$ u3 c! y7 y9 \- H/ J5 T1 \1 `4 ^7 G/ z! s' y* m/ {; P
出水* E0 r1 V W; S5 D' ~
) @3 ?9 F' r# ^8 c5 q56
) N. c9 r$ K2 o: q2 a
% b! d6 B6 H" j18
# e0 }. u7 F, v2 S
+ b" L2 L+ }3 h* E2 s h4 S8
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. h4 E; p7 _$ k& ^9 B2 Z7 k3 w8 M7 _ l5 u5 s/ g
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 + E s& J: c3 x" V: J' D0 n% y
从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 3 l) R4 H% Q: L6 O% q1 O
5 讨论 5 g: T& J, E6 M9 D T+ n2 F
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 1 p0 \# `# W) H3 ]/ \! g1 l
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