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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水( e' [+ M( e' C6 Z
        
  g5 W( K2 O7 \" l8 J& L3 u               $ e; m( c; p2 G; \5 l4 @9 p+ V
         
* s) J5 ~) \2 n            
( k- H) X0 E2 B" L; ?% h              : f. Z  B. Q8 D2 B9 Z
              # x/ Y* X; j9 S8 t3 K5 ~5 T
                      + {0 |5 z* S' z' c" q
         
5 g: N8 p4 i% i8 A- ]0 j& Y         
7 |: W3 u  {: C              ' x# |$ y% P6 `% r2 G/ [  e6 U
                          ; W8 R5 e4 m$ h" w( }
               
7 q/ @- C& p7 ~1 F& T7 J0 Y! w$ A  j( M
, r  K$ h6 Z- s" }- ~, s
) P6 T/ z7 p+ R7 ], x
8 r! _3 c4 E8 _1  概况 ; ^% i/ l* }' y7 D: D( @
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 ( v1 e  M8 o4 D4 ^5 ~
& X$ B) G, K( e" x! j) {  n4 d

7 y: W5 F( X4 D0 q! Q) \: J2 A' j. A, q9 d: N. l
表1 废水水质情况 9 A0 q. U. `* U  {- q
- E) f% g7 ~2 k( J% M1 E. ~8 j; L
. ?, B' s% W% B8 N9 B
2 s" ^1 n  l- t4 ?4 K
项目
8 d+ V6 K. ?3 v, I! n; a# W. e/ s* I
COD cr(mg/L)
3 R8 S9 A! }" G8 M# W1 b2 ?& I( x9 n# M! }/ G/ S0 P- p
BOD5(mg/L) 4 [- A+ F( c3 F3 Q$ d$ N6 G9 [6 m
! W" y0 k! o5 Z! d" B, r
SS(mg/L)* @% f3 G: I8 F! T2 L

6 R5 u0 J/ V* }3 x9 p! P$ `  H% N' `7 l5 U! a0 x4 f
洗米废水2 W+ x( ^6 u, C% L2 b2 Z$ f5 a  M  l; E

/ Y% G, Y& s. O; J1100~1500$ ]8 c8 S5 d/ C& V$ r

! v, q  a$ n4 E1 R400~600$ K* l, j6 b* W2 ~. y. g1 D
/ G; r2 O9 R6 X" Z! R9 c- S
150~200. e5 b  W6 ~( r" H( h3 k! e
2  工程特点和设计方案 & N6 m2 y1 K. I$ h. ~  N% E6 l
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
5 J+ Z' O) S5 p3  工艺设计
6 M( A% W. W+ ^5 G$ ?4 ?. U3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
+ y' e" e) H- Y4 @8 N$ I. j6 y
- i3 e; R% m& u+ U1 i3.2  主要构筑物和工艺设备
6 u+ u# w/ J5 n  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 * g9 v3 ]% H1 N. X' n! `3 F& z& l
4 H4 l; l3 k( Z( L

5 Y: n- s5 g# J6 q/ F  X$ k9 f+ q2 |8 x
表2  主要构筑物及压球机一览表 + M5 L2 Y# r. S, D3 c' a  V
. f2 b$ r) M# `1 w

& ~. E" W: z& c2 z8 J) K
5 b3 b/ X0 F( f# x8 ~9 b序号
1 a: n( W1 Y* k- r, {+ u$ @4 s6 w6 J6 Z
. y5 x$ q, W+ o7 q+ X名称8 Y% L3 [" c& Y3 V2 E6 x
2 ^' N" r/ {* Q, g6 A, H
型号、主要尺寸' J% G; g5 y, _& w5 ~* y* A

7 N1 v7 v( D) g4 U3 T& x, e备注5 K! n0 c! z* {4 }& l" X! M

. g5 l7 `  `  ]; _, b! u2 [+ [" @) F7 y( e$ J+ ?9 `) U% z% }
1/ y0 Q, q4 p0 H% h9 h! M+ q9 R& n" P
2 B  }$ {. i% F
沉淀池
- ?6 o9 B/ r9 b3 a" u& T$ i
3 |' I/ U0 y' C' Y$ S钢砼4×1.5×2m0 t& I2 b7 T* V+ ^; m

7 z, _6 M) M9 ZHRT=2h
1 [( V8 g1 n( z6 O3 M2 R) f8 U7 P8 |

0 ~+ k+ h# K" _2
8 w! g2 m5 Q% l: ]" ^; E7 l
% d2 a2 O  R& M/ N水解酸化池  ?8 A5 d# @( n- E
- b; W7 k1 I/ T! }! h! [1 A
钢砼4×5×2m' `/ d; q5 O5 B- d2 {+ h
7 u6 |* `' t/ W
HRT=2d! R- x( z3 k  Z
' Y, n0 ]! v7 x+ E: ^
- y- [+ R, [$ d2 J! s9 l
35 P! R; o6 r. V& L5 x
$ o, J: `( N& _0 Z/ f# [4 Q
SBR反应池* R9 o5 ]+ [' i% j7 X% g# l! j

, J8 E1 b+ s# ?7 k钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m' \: E4 q1 T. }9 z8 Y
. G7 O( q5 O2 n7 [/ S0 B4 R
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h" U$ T, A% T9 X

- t- d0 r1 `& Q6 I% j
* _& i6 ]! a/ T( Q8 K4
, o. J. X, U2 o1 [1 A( H. L" H+ I5 d' x7 [
鼓风机房
( v8 x' e) l* j3 ?5 }8 _
+ Q& ^% m4 L  L, @
4 x! x! |  T/ n+ B% z5 z
9 s5 m& K0 |8 s8 p( _; H9 D利用原车间
, v! G" \$ u' k& v0 f. ~3 u9 j# @( ~: _. L9 f/ b5 _' l

, S& S& J. z* N8 J  S) k
( [. F5 V5 e  t7 \+ ]" F2 Z表3  主要工艺设备一览表 : z3 j# N0 R2 A0 O2 G9 g$ d1 U1 G
6 q) ^  c: U& Y

% e! R7 r, K. ^% B) L) F# ~0 h9 e) S
序号& V7 l. r+ c  M* h

; ^. |' s" j9 i名称+ `/ k% H4 [/ |
' i8 p0 `; i, d0 q9 G
规格
; T# {0 R$ ^: H1 {4 g  u
* {) W% a* B" Z. @& K1 p8 N3 j数量' t% `/ X  a( d) L

' ], s* T* X0 r% ?0 g3 X9 L- v备注
2 c+ v2 N5 E( |4 J
& h# x$ R; U8 ]; l6 F) ?# c: Q# a. m4 A, {1 {; M
1
& p& ~/ N/ U- B/ h1 F* R
! W5 b& Y# W) {3 L( `污水泵" V: D8 z+ @9 K4 ]9 D& `
+ r0 ~  u9 A  m& ^- n$ K4 S
50WQ15-15-1.5
7 |# @% Q' m9 P( @# G# N( s
, k$ ]- z8 @3 b& ]' T0 q# {2台
7 v3 X; P, p" a8 H% j2 M$ P& c* [3 W6 f* u  J
( V, i& C) }$ b5 X& Q2 B
: v) y+ j" i+ d* Y! }
7 ^( u* S9 f( H" Z
2
  s8 \' Z9 @6 X& p9 K
( o5 U" f1 [5 }7 U# p& R! `3 W曝气头
5 u- }3 o+ a% o- R' @' P4 A! B$ g% g7 j" w4 i+ {
ZBK-A可变微孔曝气器
/ ]) R! {* s8 ]/ j6 D# t  q8 W+ g$ g
50个
9 d+ f1 J, v+ h. J* _. b* C, D7 H0 L" J- _. s3 |. Y

1 l2 x8 t$ Y: w9 L! X: i; c* B4 F8 U7 S8 e
3 Z( p. A7 J0 u2 R, ?
3# l6 ]- I- D1 G; u. c" X: J  c1 u

3 g, t( u! y! ~- ]8 @$ }4 Z罗茨风机% T# j. ]4 u& O% C7 T+ T& s
. o! H/ ]" i5 @5 H$ X1 c- ~
TSB-504 P) M2 N& S: X' q: |! X; E  ?
% n" x: b! |! q
2台$ l% W; P" F2 r

2 R) G( R6 f5 gQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 4 a) N! @7 o1 y0 W0 d& C  h; |7 V
! {8 G# `( H' P! D
- B5 |) r" M3 `6 }/ R
4
4 R. E9 Z8 q: @8 i5 z6 A! y8 |. A9 ~# T# n) [) p
止回阀+ K& x" F' I6 P0 k+ `2 d# ^" ?/ N* S# r

- j& K/ x, X( {# s* @H44T
! a* k- n5 a( `: {. A; [* O$ u
9 A" c+ P' O1 E6 o+ X; N+ `% w2个
8 P' A' D2 s, c8 G# M9 \& `6 Y0 }# f/ o9 R# z, B9 j

8 b% `* A7 ?  l/ b4 Z( }5 G' x
0 N- z7 V3 ]# `( T5 Y
! a" J& v  R" E4 `) }5+ ?9 N/ N# B- {/ \$ ?
8 s$ G5 H! S; t" A
球阀6 T& |1 q2 o2 [' L  T# y# C& b

0 g, U3 I, o2 _3 ~8 u+ f) O8 v7 QDN150  K0 |3 Z1 h0 u" L2 I' D) Y9 J( S

5 I% }+ |8 P1 G8 }7个* }/ M- n1 N% I$ X1 @' J0 _6 s

: ^/ h/ O! O6 T- |- h 5 g6 u8 a  ^+ f
4  处理效果 - B6 Y2 H( _" {- N; z* b) E
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
6 n- R! w6 ~; c4 o. x! i& G, [; x. Z4 G3 U1 {
; g0 w5 [; E! ~5 [! h
3 z/ @( |. ^3 j! L
表4 废水水质检测结果 2 w9 u! F  W& I6 t, x" s* j5 G
6 q: x# [$ m% `2 H7 B: x2 m

0 G# r9 o# H- R! G; s1 |1 u5 q) x! J# p9 g: ]0 M# V# `; J  a
水质指标- P$ a2 ^/ Y( ?- E+ O
8 w* B+ T. S: Z# _4 X6 B0 |5 c
COD cr(mg/L) 5 x/ P' U/ E" m  z4 s( v& ^
- F: v6 g% Z+ I: \, e" N
BOD5(mg/L) ! b+ Z7 L% d1 Q- A% w0 r, U+ z, }

4 ^+ N* m, g! z$ hSS(mg/L)
( q, T- q" k( ]" ]2 e2 q2 `
7 u" N& U% K5 Y9 T
4 K! g9 z: v8 z" U进水9 q% Z( Y. a: e% [9 E

7 ^- v% x8 o0 c3 k: l1500' `: H3 x. Y& h8 f  Q& X
# Y" c6 e. k) \
500
" k1 Q# `3 e. D& ^% H# W/ ]9 b3 p2 i* n$ i& {* Q0 A* l
140
$ X+ |( k9 P) ?$ Z
9 P5 M& w/ p; V" w; z4 j# y9 i; c
. G; ^& k: ~+ }- f出水
5 ]: X. \" i2 C2 Y4 j+ X9 c0 W- y! Z1 V& Q1 M) d! g& z
56* A3 Q. q6 q! i/ o) X

4 n1 W) Q, z3 ?. Q( e. {9 }) Y& v18
. K$ |4 }# {2 e# t$ `/ O
$ c4 `" m1 u2 o" C8
3 r$ H! ]) s# @( U
+ J0 {9 P% I3 d; [9 a) A7 }) r0 k1 y
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 5 j0 Z- [6 i9 V; `1 k
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 6 U" j6 ]& s3 a, g" R; P
5  讨论
/ i: }8 q, }0 W9 G. }9 ~7 d5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  9 i3 Z5 y& r; ~  t
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