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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。
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8 ]$ P8 x) A  U8 D  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。
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  ①折旧费为0.86
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1 G& P0 `4 q7 R% |% b3 O/ |# _  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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        Fe-2e=Fe2+(阳极反应)% v: y) q, s+ p6 I! X+ ]# A1 |
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  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
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  ④药剂费为1.02
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   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。  s4 Z$ C; P- J. b) f

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- d/ ]9 e) ~! F6 B! e  U+ x- G/ u/ z8 R0 k, G/ f  r# k
   当有氧存在时阴极反应如下:
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6 M/ u: ~. t9 }# s( N/ ^# }" |
   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
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6 H( L. y  m+ ~) i4 h0 s        E0(O2/OH-)=0.40 % V  H% P, W- s4 o9 _
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0 f' |2 A; u0 G7 X  |
+ V+ `& L% o) i0 e2 _. D   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:5 Y1 c" z' U) @. k
% I; U9 e& w9 p7 S  [+ p

5 k1 R5 T4 q& i/ a9 c% s7 ~( Q& D  e" T, l( I0 {
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36
8 {- G) C+ o5 z+ ^' x/ ]  d,HRT为30 min。
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    2.5 砂滤罐3 @, W" M9 U0 L

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3 `1 o$ H+ d, D
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9 D8 g3 t( J* B  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
8 w3 B3 ~8 o7 I% T5 G  H' I  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。
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3 Y% N/ o7 b. a9 Q  X9 @8 V" G/ V& I
  表1 处理出水检测结果
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3 ^' j2 F. A- B/ m) |  
. _' A. o/ A4 |1 C8 Z, Y    2.6 活性炭罐. o6 {( j, _- H- _3 ?

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* E1 l5 T  P# M% @9 C# \* `  3 处理效果分析
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    1 原水水质
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  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
. n4 _8 M$ F$ h: \. L! {. @   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
* w: [9 x, J- ?4 T: C3 [  b    2 方案的确定
( H+ M9 ~' ^/ o  c6 ^/ s  0 _/ L: U5 q. }
  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......

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! e. q' U6 U/ _2 T) A. x2 @  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。- \! y" g: V' X3 ]5 ?3 \! N4 S/ ]$ W

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' d( x( p' K' v0 j        O2+2H2O+4e=5OH-
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  b( e: P. T0 F9 I        2H++2e=H2↑(阴极反应)0 p9 G. m# H4 t: F9 I% H5 P
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  ⑥活性炭填料费为 0.65
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  $ K" l" r( G! q& `" G' i
    2.4 气浮系统
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2 j, C! t- s! E" G, W

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- [7 p% R) T8 M: }3 q        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
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. |  n+ J! K* P+ U   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机
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( h. }& t5 g8 x6 d8 {: y; E  B* b
9 p6 H. y! }; a9 [! h  S
9 _8 h: @2 B# a, G+ T/ X3 E   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 " @" a7 R; A8 M( p; i
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。
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: L8 }* w6 t, J! F: ^' |* @: r; P7 H, m9 k( H: l# H8 o+ h
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+ Y* o- f9 Y3 @2 x1 p8 a1 ^
' o2 V# W; M4 X/ b+ U- ]& P   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5
4 E: A( s! e6 {6 b  m,HRT为40 min。
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9 e4 }0 E7 V- J+ T  V1 N

* W% F+ r6 k6 }9 l1 s1 P. y" y1 `   
% a  L# L" ^1 v/ t   
4 S+ R& T, e! I) _  2 d* Y! Y& ~3 ?
     
" E0 E4 W- x0 A# p% r5 U5 y) Q% @          项目
4 e, k5 z* G* C% R0 H5 E- Q0 h. s          pH值
' F% O$ f& o" G) Z. A          COD(mg/L)
! V: J6 @' Z8 B          色度(倍)
) N6 X$ t  j: k2 ]( z1 g% v2 n2 {          苯胺(mg/L)
+ k: U* `2 K' U! z2 n2 |( O/ N$ P    * A6 G" \+ E  X; D. W
     
5 f2 v1 t+ n3 U- s7 |          染料
" g( f9 ]  Q, x, Q          中间体& f6 k) W) y/ u* A/ P$ I
          染料: K4 s/ ]! T8 g
          中间体
. b) N/ ?' |9 L* S$ U4 [) F' I! [          染料  [1 e: y0 f& [
          中间体% p  [0 b3 q& L1 G
          染料9 j8 d  [' _9 t
          中间体; n2 `: [) q6 L  L: B
    & F0 d4 w/ u- A4 G+ k0 v
     $ v2 _, m' E" n5 W
          原水
; v0 d  X2 g: i' M9 `/ k" k          7.89% @% O0 A: ^; I" W3 K" N4 H
          5.007 E! V( s4 E1 ~/ p; q
          798# r1 s. t; {; l# m
          810: J' O  x. T$ V# W& S
          4050
6 H% C& ~7 R& D( o) T          3000. G0 C3 `9 T% u' p5 c
          10.955 A: G  ~; v1 U5 E, Y2 e& o  ^  @
          9.29& P/ ]* J% t2 f
    / ~+ \9 b) _9 ~) n0 B4 F
     
' p" M9 D; d# V3 R          铁床
4 D0 V( k1 r) v$ C+ }2 X$ ^          出水) R6 d- q# F- [8 m& w
          7.93: B/ t4 @8 J( Q- W- D$ P
          7.36! P7 s& }& `, N0 E$ x. \
          7867 X+ D3 O! `( c2 a2 z/ F0 K5 J( C
          791' n* V  P' Q/ `; ]9 m
          1900
* z* u$ q+ j; B' B: Y& f          1000
% ]2 R" h9 e6 R          29.082 I# S: R7 E/ D2 `- R8 _1 b
          19.12! m, A7 ^% Q" B" U
    ' O8 Q% M) j, r- f
     
2 ?: `8 B. d7 G) H          去除率(%)( }/ a3 I/ [* l" L% x2 h
        
$ b6 K' R/ X& Y" s        
) {/ @7 i. M% f5 p" r* [          1.5- I: R/ y# Y9 w* L
          2.3
2 K; r& w1 _6 [- x# N+ N          53.1
; u: a2 n: _8 _/ v! {3 r          66.7
- `( K3 Z+ Z5 \1 s% T        
3 R) C" f) J4 S* M; n& Z        
! w- A- j1 k1 T' w    ( T2 X: L! ?- L( ^9 r0 T/ z8 L
     
# I, q& h9 C( O. n; n          气浮池+ g9 A# r6 g1 _0 Z: \# B* g
          出水' [& y4 v5 b  C0 }0 s$ z- S! z
          7.56
; h2 O- e8 g- S$ T. a          340
- K* M, I* z7 e% Z( P0 f9 _          1105 K2 a! b) C* Z* F+ c
          1.79
5 e$ t& s" n- y0 D4 H$ `2 |. }3 f    4 X7 R; H' H( v. z7 m
     
5 {& W6 G% G: M          去除率(%)
; L# P. Y# R/ I  L, |        ! J- u& X3 M; E
          56.7, f: N' r3 w9 \6 A* L4 p: U
          89.0
0 }2 i& E& q2 ]% l          90.6# t- ^. G9 l- L# C
      X  ^) L1 _8 q2 ?* I  P( M
     + Q: X( w+ _  L  r% M1 ]+ b9 C
          活性炭罐
( M9 k) f4 U3 B9 J          出水
# `/ |3 r7 o) g( }          8.09
2 g7 @3 _# R/ f/ R" Q  A* C          141
/ [3 p) R9 N9 N, k          11) s. Q9 U; Z5 X3 G
          0.22
4 I( A7 U" T0 J& ~/ x   
- w( C( d6 K9 ]3 a, c     ; `4 }5 ?# p2 O6 F
          去除率(%)6 @3 w0 ^5 Z; j' B* f
        7 n. G/ N: I* e
          58.5  a  N+ i4 |! \% D3 u$ R
          90.0  ?0 r& K8 H, Y- q, p
          87.7
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$ T( H# U/ [: @8 I1 N, X          总去除率(%)" U. n" G. K% Q, K4 \
        ! f* h$ Y0 ]# W& N5 y/ A
          84.0
! v+ v; X& p% t. ]/ B: Y, b          99.6
/ B9 J1 Y0 w' ~          97.6
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6 G9 ^9 S8 b* {) D4 F/ \
+ Z# m5 e0 S$ Z# C9 u4 l+ Y
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
1 B2 H8 ^& T5 s8 P6 N* q: c
: N  T! C$ f  K2 t! V
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   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。
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; L0 T$ h& A4 w2 V" G! V; d5 r- m! T

$ D7 z7 z) k% }1 r* J7 a3 ~$ Y* G8 h2 U% n
: R- M& S4 `, j, s0 Y
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。9 V! a9 b/ ~& j7 h. m1 l: n8 u

) x+ l' [$ w) R. y3 q
: R" @8 K* \3 l: @) Y6 |
  o9 N3 N) s! E' b, j  ⑤铁炭填料费为0.22 2 r( d1 v: w4 D4 I! ^, B7 M2 S8 T5 y! E
    元/t;
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# G" r, F4 b3 o% b  B- h& I% h1 p7 P! g

3 y/ d4 G9 Q5 E   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
  R% o1 v& j: N& a! F3 f  h。
* M) h1 D' x3 P6 q) F* j: k' a+ R: A6 }! g' j7 _4 Z9 V! K/ I

! z5 O4 W% {! O. R' g1 W3 ]. P- j( E4 B, Q
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  3 ?' D0 ?8 W& X( t! d+ m0 n
    2.3 混凝脱色系统& }6 R; V  u/ U, q2 D$ A
/ n  \& ?8 p. M, F# e
1 M" u$ I3 A2 l# Z- c! ~" h

9 A8 N% ]1 I/ m6 w9 q& B
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3 j/ [& u$ c5 {4 ]( [$ _* @
. p7 F) E# L6 c- s7 i( ?# |& i

. ~$ W( {+ ~# @+ D# q* }, N, X, l  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。6 u* K) @$ ~0 u( H5 A; S9 E! L

( }0 h1 X/ d$ q7 Q! n0 @& T+ ^! K4 O; m9 h* Y( ?0 {
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1 H, y, S1 u. j( i. N
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3 K$ [9 N4 N0 v/ s  2 ]8 w; g$ X* n
# r6 c0 P' a  ?* X, U4 P+ J

  S2 q. c% a; V8 p, R' n9 J0 ]   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4 7 K5 I% x9 T2 `; n4 C0 J
  min。1 M. v" e' K" x7 |2 {

) F) I& i( R2 L. w" L# z- e4 e# e) `; i
4 i* J+ h: [" x4 T, L
  ③电费为0.49 元/t;4 F+ J0 ?. F( R3 t
* l" W( ?5 |; A& [( ], y
9 |. D6 a6 S, c' S% S7 L; D! m1 p

7 q7 T" C- R2 l& B* N, O' X  S' b  2.1 调节池
4 {! v1 M" {! |; _" R2 [* g5 B" \7 P4 v# m! R- }. C7 l
# R1 d& D8 B( t- |3 w1 H
* q- n& Z  t/ h- o
  4 f3 _" p6 I- S& Z
% [1 b! `: d* A' T+ V( Y  h" E# c

& {7 P7 |# ?$ U! v  
4 H& |9 u5 r, J( e  S9 o( u7 \* X        O2+4H++4e=H2O
. \, z# i2 C8 {7 Y. N1 F+ o& I  @/ Q7 S: B% V
0 w9 R6 C& d: {5 J  _+ ~" I2 M

! L, y3 [; |7 n# N' _. Q  处理成本为3.51
. |: W; ]3 G  L    元/t,其中:: g/ b3 X- u* k. q0 |0 k7 Z5 z

4 L8 M0 F* _9 A/ j& {/ ^$ C/ C& _' S0 L: o. ~5 e* \
. D- b" B, D  h6 D& u
  4 经济分析
/ F& e2 s5 O/ d% `1 V3 k; K) Z( Y
8 P6 t# k8 ?0 M4 U$ ?2 h+ }
2 z5 e4 j0 W! {7 b5 n
  ! h9 ^* |# s- |" f2 m& a8 E* r
        E0(H+/H2)=0 V# y+ j* g* ^6 L3 `

* h7 n5 l6 T+ K: }% q  X. |6 B. M$ a6 l( @4 X' @

( a# h8 P) f2 _6 U# _  2 方案的确定
* [1 K( ?7 c  ?7 Q0 _  [! ?9 m2 Q8 n+ C. K* }) R' T
- {3 G% E, ~2 I# U* R7 e
& M6 S! ~2 h: O9 P4 u
  ②人工费为0.27
9 L. O6 r/ e! a: }0 H    元/t;
! D& P1 y9 h) h& w4 |
$ D5 I6 `) E4 U3 e. G8 j& S+ O/ H4 ]7 K2 D" o

; e/ N) ]0 C! h7 V% I7 V  1 原水水质
; }9 M: E; p5 a& p7 T  c' l! t# r8 X; k  ^( G
0 \  k; E# h; _' k

5 s# X, f% h. n  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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