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铁床—气浮—活性炭吸附法处理染料废水2

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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  注:表中数值均为平均值。7 t3 I* {' c0 {' n

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0 x. E; G6 r# C: P
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5 c! ^, Y2 m6 s6 G! h, `

7 y( L4 p: ~" i9 q$ d. o   ②问题的探讨
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+ C# T0 Y7 c1 X# ^
, w5 k7 h% K- K7 |# S) X+ f& S

7 B& v0 _* t# S: Y3 K$ p
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  工程总投资为97万元,其中土建投资为25万元,真空砖机管件及配电投资为60万元,其余部分为12万元。0 b+ b3 B6 |; P+ J; J& b0 m

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  2.2 铁床) G8 w: R6 C! ]! q

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2 P3 I- w8 _; o" p+ a3 K7 O
6 a8 x8 u" x8 E# k  q! k
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+ C1 I. A+ h# q" `8 A0 p$ D" y. o6 i: d4 n, G" Y

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  ①折旧费为0.86
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3 S' C( N) {! M! X* w5 O9 J% P9 M
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1 Y; j. A2 b! f( T! `% b; g  t) E3 E4 F/ y% ^+ C- U6 Q
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  P2 q& E" o4 t0 F: P# K
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  出 自:《中国给水排水》2001年 第11期
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5 r  F0 n) _/ b  c* m% U# W8 R" K) o
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: o# k) E$ x6 [9 E$ u  
$ |+ S' \3 ^$ Z* K& {$ `" Y2 U        Fe-2e=Fe2+(阳极反应), ^. E2 C. U8 y: F* `6 |

/ W9 B" ?1 l' O" j
6 A& |, S9 _$ s9 F. P$ Z# N- y- L. J3 F* `, E, U. H
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
! E1 d2 m$ h1 t, [+ z5 A- ]* B* L6 [9 @8 u: c
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4 V' ?2 N: f) `  ④药剂费为1.02
3 a2 t9 M; |  a" p- w    元/t;
' R% a" ^! b# a. E
9 x/ Q6 U( r# |7 g2 m- {3 t7 U' I4 n# L$ m1 a! Q
, k5 u% n' v+ a" V/ W1 }! V: I
   a.由于产生强酸性废水的翠兰GL和双介酸没有正常生产,导致铁床的进水pH值较设计值高,这样影响了铁床的处理效果。
6 x, d$ P" n0 j1 p) t  H4 G$ q! X$ N) ?( d/ O/ q
/ q" v0 L% O5 t0 U4 U5 _; T
% q6 Q* t7 n' c& O, ~1 x! q
   当有氧存在时阴极反应如下:
* @% d( Q; u9 @; c' D6 C5 O4 T/ O# |0 H

5 l0 D, h3 t1 c" v
" S% g) i% v& p- ~   原水经铁床处理后,两股废水合为一股,经中和池及脱色、气浮处理后,各污染物含量都明显降低,处理效果较好。
; d/ X3 e8 e+ t( N' S) w& L1 `3 b8 G6 ]$ f0 N; W
( g! u: l9 Y/ L: [5 \) q

7 q* Z5 G$ W% _0 [2 e  ( H5 B& u" B( X/ k$ P6 s3 b; E/ O
        E0(O2/OH-)=0.40 6 w. M) O0 M( R7 z4 q
    V
5 `" z  A  c7 L
8 K6 M7 n# M! }6 Q- w/ k& O! X& Y6 n& j5 ?! h' W3 Q
7 Y7 J% S8 L8 k( T% W2 b* p
   铁床主要是利用铁、炭组合的填料与原水反应,破坏原水中有机物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳极、炭作阴极、原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如下:
! l; I4 e" \% \* D2 v. O5 @! p6 j; t7 i. q  C
' I$ m0 t! s  q& P
; k6 N3 l/ D) z$ J" I0 l
   为保证出水水质达到GB 8978—1996二级标准,设置活性炭罐,这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD、色度等指标达到要求。设置两座活性炭罐(一用一备),活性炭再生周期为36 2 M& J( s- y9 I! O! M3 y
  d,HRT为30 min。
8 d0 f* D# [, X; v
8 f  m3 e. G0 s. E" D. Q' b/ G% N2 {! R0 Q4 u) {

* }( z- F- S* n+ y  
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. _1 K" r! Y, C- m* B  O6 V* C    2.5 砂滤罐
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* [4 i  V7 `* a- v+ \9 Q7 d) ~0 v$ f

# X% q8 C$ R6 T' }$ M6 ~
& I2 t5 o+ \% e  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意的效果,如混凝脱色法用药量大,运行费用高,亦难使出水达到排放标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30
+ i& u) N5 O, ?9 V% m  元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床—气浮—活性炭吸附的处理工艺,工艺流程见图1。& q' f( F9 m6 \1 e/ N8 P
! M, O. E, e3 x7 A

! ], y# D8 H" Y$ a/ @
+ @- k- j6 [: i* u4 X: {4 ]$ S$ b6 q  表1 处理出水检测结果
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7 z0 A  F( t# g0 }& d. y4 R* n, g* J4 n4 O

; o* _1 N2 W. e# u  }: t  7 z2 X( K  I: W: e
    2.6 活性炭罐
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0 o% K4 Z4 @* D, c' f3 S7 L
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9 I: y8 m$ ]; u0 X! h( d  3 处理效果分析; i- v- C7 ^8 D  W& `

  M  D6 {  J, i. A2 f) N
! U$ \3 b3 N7 \6 ]9 @# W* {; U& M  q( q$ y/ e8 h- d
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    1 原水水质
9 M7 ~3 k5 |5 c0 A1 k  ( m4 X" r  x: n) K) Z2 Q; j' @7 n
  某厂(生产染料及染料中间体)染料车间排出的综合废水(含30%左右的冲洗水)近100m3/d,中间体车间排出的综合废水(含30%~40%的冲洗水)约90m3/d。
( x  c/ K8 x" x" @1 r% M   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。% P) X$ X9 |& N' {
    2 方案的确定
7 l: T  r9 S8 D, k  
4 I- p. ]! M$ G: b. P' |  通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到......

3 q5 z+ ]+ }( @
6 g- c  S4 O. c$ C3 C                            1 g  i+ a3 q+ J, \
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8 ^# E8 z# ^  v( o, b  采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为24 h。
  z  Z% u0 F. `. S: b/ ?8 |7 O" U: C# _
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* _  H* U# ^0 N8 c8 Q( B
  a( I& A& g$ X+ V/ y
8 B- z+ ]5 @, l

& S2 Z; p& r; }6 r7 L1 ?7 c  / c  x3 n& v: b8 L0 H, _( g
        O2+2H2O+4e=5OH-) |' ]# j3 q8 y) y; C9 I

+ u* w. U6 H% e# h& W% \3 X. w
% w# C: v- `. X6 B  H0 S+ z7 K2 S) A2 `  y0 k1 L
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  - L, \" y* G, Q. }) e* O9 L* `
        2H++2e=H2↑(阴极反应)7 A8 C8 J: X3 Q% B" Q# B( |
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$ a; P8 v8 R0 E* Q9 R7 n! {1 a! e8 D- |1 q
0 A2 J& l# S1 j! u: @$ [" _* Z# E
  ⑥活性炭填料费为 0.65 ! p* g& |& H' M& c+ R/ ?# s
    元/t。- ]" ~4 `7 ?$ O

' y! a* B' [4 d2 w# F$ @0 ^6 g( C; i+ a
2 q8 |( Z) i" I7 u) p
  8 H3 X" O3 {; [. J
    2.4 气浮系统8 D" e) X7 I' m6 S# E6 g; r
  J8 s' u, e. s4 n$ [

2 t* f+ [0 E% w9 c$ K& K% L) _
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1 N7 z* f4 Y: w! o. S/ o( T        E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
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# H( F1 M" \3 y  R/ h8 M& Z  4 M1 a. n. P3 Z) r, ?9 v

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2 E! H6 r  [; \$ X4 e* @/ @8 ~/ T
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5 I& e- w2 \* u; C3 l! F' ]- ^; q3 t; o

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) p/ a/ @$ f* B6 l   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈矿粉压球机, Q: ?, j& s* [& }- [
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6 j0 ^: S3 c$ d! B9 R
. ^! {/ f$ s* o' V; g4 B3 A& A$ h6 G& S* X1 K( ?! h' i) d9 F# i0 _. {

) l$ i* o; x+ A' Q" w   从上述反应可知,原水在酸性、充氧的条件下以一定流速流经铁炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂,这为下一步处理提供了可靠有效的条件。在设计时因考虑到充氧的重要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床(Ⅰ)的HRT为1 - `7 F. b+ z$ m1 v
  h,铁床(Ⅱ)的HRT为2 h。8 U; ?/ X, q- Z* N$ u& r2 l

6 w, o. i( Y; \" ~2 i0 D
  J. Z; @+ v; I5 E+ h
! j1 `) G! C: C/ Q# D/ }! c- R, e' p  J3 F
) E( d" U* k9 B  l. M
7 D: j* P% u( @# T  o
  5 Q  f/ u# ^' G( `/ `1 M
6 ^6 J. b; d/ e) r5 o* a- |( p

2 J2 c' m: a* {4 P' s1 N0 I
- E' Z; |2 m$ X& Z# v5 P0 \9 z# Y; M& w
; j$ V7 H  ?$ |6 s7 A& r
  , \( |+ q% U: f- i/ e3 G( `$ B/ I

) U5 B: R7 L3 e( d0 x4 W' w+ H. s6 h( X+ ]
% O1 P, v7 j+ O) l
   加药混凝后的原水含有大量的絮状体,采用气浮分离装置将絮凝体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮系统采用清水溶气气浮,溶气水量为30%,气浮池直径为2.5 - n  L  O0 D; W. X6 {7 \) e0 l! u
  m,HRT为40 min。
! Q  e) e% j5 [3 k5 X
6 g0 M: `" q! W' u( E- t9 q! X8 K3 |9 A! r: a* z' }$ e6 `2 M
0 P6 n* C! d6 w
   
' W& c1 R' Z. P0 [  m+ K   
8 [/ d; B2 H/ A8 g2 n  
& [, E0 |! _1 E2 G+ A. H% ]5 E( Y     
4 Z8 F/ U$ l1 a8 B          项目
6 @$ X$ H9 O3 \- ~# F& q          pH值
( J: L  [) i% U* m          COD(mg/L)8 i+ q) _0 s% u5 l) U' ~
          色度(倍)
$ P. G  [& }9 d- [4 w, s          苯胺(mg/L)
4 r. d8 k) l5 Y/ x7 n   
5 `" |( v9 z, ]2 C  D, T     
: t; E' Z1 A- Z# ?  H1 J          染料
5 r% e- @5 K- ?6 m          中间体
/ y' ?: J# g9 N# m6 {6 @, m          染料
) T* T3 z5 ?) h1 m' W          中间体
% f3 x( ?$ g. a          染料- c! [; Q4 D7 J! I4 C# X7 l% J
          中间体
% y( v* W  M1 I! {; U7 Y          染料
2 G/ e* _0 K" b/ r( _8 h          中间体
1 o, R& z4 P7 z1 W7 j   
; U6 l: F: `$ P0 `; H1 H     
* }8 O; W9 t+ D/ t8 I          原水
& E4 Q, @& e9 I$ J: M5 l8 d- c          7.89" k- K8 `3 \6 S6 g' Z* a
          5.00
/ x; \2 X: I- s          798! h0 W8 U( G2 m' I
          810
  m2 H+ L' Y1 o- @" l- s) K          4050* |3 _& E' B8 M# H3 U! C# l
          3000. p! s6 |( I& U2 x+ j7 P8 u+ s4 p, @
          10.950 E0 p% M0 P: l* [; O+ x& F& s
          9.29, z3 z  c5 G* F1 f$ [7 [8 u
    4 q! \# z8 J% F$ u$ u( x  `
     0 Q6 ~, Y" F' @# w0 p* D
          铁床( g8 Q) v8 b: T7 c, B
          出水; B. v- n% x+ V. _$ A. [' M: a
          7.93
6 a7 c( V: P0 m0 L* a* s          7.36
9 V0 R* b- w& h4 f          786
5 z: e9 `  n! i: J' ]( r          791
( j3 W5 z6 A( m# z          1900
8 i$ h) J2 X( ]/ n: _& a/ t          1000; \2 i0 Z9 G6 s( P
          29.08  \9 p) ^( Z, ]
          19.12
' D2 m3 [/ ~- t8 l( d7 V   
1 j6 x: M" p+ L     4 K) c! b+ h/ z% v+ q5 `6 N
          去除率(%)$ s' a$ J' ^. X1 f: @- d" @% r4 H
        1 i3 F( F# u/ Y. @& F- l  Q
        , D3 O: I0 S! y7 s* l+ s
          1.5
/ ^0 P* |* h! L8 N% M          2.3# L& U& I3 D# a8 X! S7 i% J
          53.1
* n4 e1 G7 S1 t- `1 ~: y; b- S$ P          66.7+ A* I4 f0 Q3 G2 h5 I
        3 u! o. g' C5 s7 ~( F
        
4 Q! X; n9 [% k3 l3 ^    ) ^. p5 I) H+ h7 I
       `. Q2 v  M$ }/ F' i
          气浮池& [7 S  X! \6 o7 v7 v
          出水3 S' y& }# z* [/ ~( V  V1 |
          7.56
- \  @% E7 h* ~! H7 R          3402 l/ O  o; m" K. e
          110
, l2 c: U& u' }; u  l  K          1.79
9 U, F5 k- q; x1 m  T) Y) R    9 w1 h( Q4 W' c( D6 m% \5 Z& k' @
     . g' k8 F  j- N6 G* Y: s% o
          去除率(%)
+ E6 a& e8 X0 c        
% U2 \& r% v( B7 l8 ^& L# k6 J+ c0 L. z          56.7
( t4 C  |7 q. V( k          89.0
8 y+ k& ?+ V& u' J; N          90.6) B5 Z( u- k. i% w
    6 o/ X+ g+ w; A* a" g) z. l9 i
     
" f! |# T$ \: G2 r! W. j( n; E          活性炭罐
$ f( Q  C3 e9 O! }" v: x          出水0 R2 T( a1 l$ C& M4 ?/ B
          8.09& d" r6 H* z0 L6 s: d5 n& X2 }
          141- ?! O" u9 p3 X1 m9 C9 a
          11% Y0 Q+ x" B, Z2 s1 \. g
          0.226 k% B0 H/ o! p/ H" Z2 T& w
    / U/ P! _) L0 b& K. T% F
     % E. Q( |3 f( I" o
          去除率(%)" d. r/ v* X8 L! Z
        " q1 z3 d* J2 O/ p2 I
          58.5* h1 ~9 ~6 f2 p' R7 f
          90.0
; r( P1 t$ r9 ^* p* t/ K          87.73 Z2 x2 H9 W  F; P- N; E( {  \8 T
   
  Z! @& v* H8 k: S4 B' Y! l     
6 b/ y, X5 P) L; i1 S; p6 B          总去除率(%)
" c/ U9 B4 c& _1 A        5 u! v" |+ b2 G
          84.0' H) _- R, R4 Y+ k, h! [
          99.6
* K# p* i9 y3 }* R$ s, Z; @% ^0 u& n          97.6$ V. c4 h8 `' i+ x, L7 C
    4 o4 I! w& s. Q# H$ F3 _: d  N
  
% X* k) C* D6 L7 f  * B8 n$ e7 g) S: J
  
& k) I( Z/ C% {/ y" U9 e) P  i
2 |. \; |7 N" @3 `! `* k, ^$ w( P! J$ }3 k1 G
: q2 Y; n2 v) E) r
  对于此类色度高、含盐量大、可生化性差、毒性大的有机染料化工废水,若采用大量稀释水稀释的生化方法处理,工程投资较大;若采用铁床—气浮—活性炭吸附工艺,则工程投资较少。
& a& b2 A) \- \: D. L. S' o3 S5 q% ~& T/ Q. o" |
; m" B$ F, b* Y. |: u6 @  Z* w* T
9 S8 b3 }& w5 `5 h
  
" Q. Z' ]/ J4 ?9 l! |4 ^
0 y3 s8 b( X) A  X3 l/ H0 Q/ Y; O: |1 C
   设置了两座砂滤罐(一用一备),主要目的是去除悬浮物,使水质达到进活性炭罐的基本要求。滤料为单层石英砂,反冲洗水排至调节池。0 s, f, n6 V3 P' `8 J
9 N5 Q" K3 G6 A

+ C, K/ c& s" [, l, n. ]& S1 a/ J
4 M0 B% R5 k0 e9 }. V& T! @  c+ z9 v) j
6 c2 S2 h  x; R2 i; K% r8 k
. R: [/ n) e1 f+ H6 O; Q
   原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%~20%,主要是NaCl、Na2SO4。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(BOD5/COD一般为0.02~0.2),并具有很强的毒性,因此染化废水一直是治理难度最大的工业废水之一。
  y) |1 i9 ^% T6 v7 j. w" a* G
) G2 X% a  k6 r: {5 C, G1 `8 V  `1 g: h1 [; A  l

; u! O3 j# L- u' ?. w  ⑤铁炭填料费为0.22 4 H  T: [- E+ a
    元/t;! f& v! ~& u9 D1 c2 t; h# Q7 ]

5 c3 l, U& c: t3 [8 j' _! B- [: v/ U" q! u4 n, M$ k* ^3 W; ?' }
8 C! D4 N( n  b9 q! i

: ]8 C6 q! ]' ]" i" m! b+ G; J% p/ i1 `9 J* J- P! N
0 _7 q$ L3 h5 l* V
   b.在中试时发现,铁床填料因表面被固着而使处理效果降低,产生铁床的钝化现象,因此采用6%~8%的稀硫酸进行浸洗活化。在实际工程中,每隔25~30 d对铁床填料进行一次活化,历时2~3
6 w7 H: M0 Z$ H9 k2 R0 A  h。
" {' C) P- Y/ S3 Q$ u# J. ^. c8 v7 {: r0 y2 z  i' D2 }
" V! p( O# p% O1 k( l

5 t2 B& w' P+ b3 y, C( e4 W' s7 f" {5 X. D, Z8 E* l7 j

7 e+ \9 P4 z  W. a
" k! S/ x6 z8 }' T
& w5 }. r, M$ S: T4 o, h. _( B& q
* M+ P) f8 [, Y; j% J! F- X6 e. ?. U6 f) }' }

. d, G. m$ h: e# C$ |% r. T. J0 Y' M/ o

4 }" z7 ~7 p- ]0 ?. y  4 d! L, i- N7 A3 a/ g: b3 j
    2.3 混凝脱色系统8 F+ `' c- q9 O! @$ f* |  K
: G: w7 f; b0 u2 \: _' W  ^/ E1 ?

3 R; j( n, ?9 \+ j" [
. I$ |5 h# F7 [; U( S, T
) q! s' A0 G) f* y$ ?3 f; `8 {4 u" t' |. t- y: a- B# C% E

3 F" w5 g$ _3 B0 t  N6 u. s. n
( R, Q% L' n, X' E  z1 a
  L% M% s* a: T( m
) E: C1 |3 ?. T/ j& r: |  ①德州市环保局于1999年11月17日—18日对该厂水样进行了48 h的16次取样检测,检测结果见表1,表明该设施的处理出水达到了GB 8978—1996二级标准。, \0 u3 R) Y5 A% r. a  `, [

/ L9 F' l& y5 M; y. I7 U; V2 D7 _' c( d9 R
6 R; m! X  ?7 Y; i) I# a* \
  
8 h' y% ~$ W1 T) P1 @4 Q# k8 Q% ~8 v( Z& B( O, s. j, F1 ?

& c! c- k4 f2 ]  
$ _) u0 k3 o' `+ r: \+ u* x+ w
; V8 A1 j' `; k( w6 c/ n6 i" A1 c6 I
   铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至7~8时,形成Fe(OH)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矾花较小,需加入助凝剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其HRT为4
! H' u/ S) A! Z3 v  min。  ]" g& A6 a' {" q: m" x8 W8 s

+ r" V4 F$ W' x5 p  L5 H4 C/ P. H# r: v& r9 ~
) p5 v* M6 q" x6 t0 V2 A
  ③电费为0.49 元/t;" {; f- J' K/ k4 {
  v9 m8 K& K: Y; e
' k* q+ i5 L/ I7 X
4 s0 ]2 C4 r1 h5 t  t% `( X# E* D/ [
  2.1 调节池5 s8 v9 e' [4 o6 R

4 ?. R' y+ z; n; s( K0 A7 D$ L/ q8 ?! d% N2 n+ b* O4 e

# j6 X, y2 u' s3 r  0 z& h! M5 ~! D4 E& a
& F! n& o* N. r) t! Y/ m
. h! v( ~& F! g. r* G1 j5 r
  
( `7 w! U3 T* L& H9 U2 J; G        O2+4H++4e=H2O
& n7 n& M2 k% S% l( w* l' E% h
7 W. l; L: B( D
" l0 w# t6 Y) b; z" f* V! o$ x% c+ Y7 f7 ?& Q0 p2 O, q9 o
  处理成本为3.51
& A9 H& P/ m/ Q% G$ y    元/t,其中:1 X% D2 a% S, t
& q" v- \6 C1 C* H
" c3 ]  T& r! a5 \. q* d

8 c) V+ x/ Z2 w# m  4 经济分析
- _8 u9 y. k1 n8 T" P: ~2 }0 c3 D( f: M' f* P: ]3 O" k

: I; X) D% Y$ o) k! v" i2 s7 E! [* M3 [2 X" X( b
  
+ s! e6 D, \" `' ?- u- Y        E0(H+/H2)=0 V
2 I7 X; N/ Z, `3 f. R" s
6 T& x1 y: o3 J) S! u' }0 ]( P: `' z1 ]& K! q3 `
. o. F6 a1 `! Q, [4 I2 y
  2 方案的确定' F" f5 r4 n2 j/ N" D" Z

/ U; U8 n2 K4 q/ d7 X1 t/ n) P7 k4 t
% l3 k+ N1 K7 Q, I9 C/ n4 f
; y& C+ H. M0 \' Q- x5 H  ②人工费为0.27
3 p$ L1 e3 g& _. |" Q3 p    元/t;/ a( c  T5 n5 \

# p! Q3 f5 g% ?1 }4 C% q9 o4 K9 E2 A9 S# `8 t/ m

$ t& ?8 _4 }( u" e1 }# z6 L7 H  1 原水水质4 F* S- Z' a$ P  }# _

+ h+ b) L$ P' ~" f" y0 w9 f
2 J" x9 f6 d( w5 V; }/ b% P6 u+ p3 H8 Z6 X' ^
  从铁床的处理原理分析,其形成的原电池可将多环化合物分解成单环化合物,但苯环很难被破坏,加之原水设计气量偏小,致使原水经铁床处理后有一定的Fe2+形成,所以COD的去除率几乎为0。从苯胺的检测结果来看,原水经铁床处理后苯胺含量反而成倍升高,这说明萘系化合物被分解为苯系化合物,使苯胺含量增加。
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