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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水( F. h( x$ ]4 F1 t  v
        
: P1 e* i# q, q' t               0 w/ U! F; t: X% ~$ }' O% q+ u1 f
         
% I0 L9 z* y7 }& u2 K            
  c" S4 Q5 S5 r* @, g  \              ) z- p( t  _# V3 n# P+ X* l9 |
              3 ?4 y, f: v! E7 b% f1 y) {8 d
                     
9 Q3 C% ]" K6 j& |; R          6 S# a& h5 X" w
          2 z7 ~& A8 ]# k/ ]  p6 P
              
& x$ l- ]7 S; y. R  L                          * Q/ @- ~  l) _2 @* o( J
               
$ K" x, f8 W1 V* k. G5 L; n- z5 p. N/ l/ n% M6 {
  J" B6 V; w: `+ z5 [5 \1 v- ?
9 t& ~7 H* }* J$ H
1  概况
' \& K( G* }0 [$ s8 ?- y2 m  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 7 m$ ?9 v7 l5 X; Z: S
- X4 p+ z2 Q" v! [

/ j+ V; _: v' N, b; r6 I* R  o
" Z* `* ~* o5 d1 C表1 废水水质情况
9 r/ v8 D# P; L9 v% a" ~% j6 e! {+ o" k9 k& g" M& V
- r3 a. Y; ?) |2 K  I# ?" ^
8 f( c; D1 w, C
项目2 E, o) a8 `- d! `% s; V0 x
& L" y  n; J* Y7 e! V4 B+ ?
COD cr(mg/L)
0 @) K) [& g, d7 F+ y. U. ^0 b' A
BOD5(mg/L) ( I4 w9 J( b& d

9 j- C8 R$ |2 }1 P& E- kSS(mg/L)2 c/ f3 G( ~: d# T; ~' ]! G: T

9 C( K" _! `$ g' ?% J) [- B, ]8 c; v
洗米废水, F' `! m1 n( j5 s; L
' v3 a" ^6 _8 O4 i- k
1100~1500
# Z. w$ ~) G+ I& i: ~3 m
' G1 o* I4 z  W: X/ |6 \400~600
% W- T: A$ a6 P$ `: M# W
; t- C7 o$ `0 B9 ?! n150~200
) K# K8 ^  s  p: V7 m4 {& e8 H2  工程特点和设计方案
5 W* H" C' G# d$ s2 X2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: & v" ~' [/ w5 j0 l; ?: q9 B  a
3  工艺设计 6 P; _2 t) g- O) J* S; l
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 ; e6 F1 x6 D) G% t3 {, W3 C$ S
0 G2 w0 V) p: Y# j2 X
3.2  主要构筑物和工艺设备
* E" v. g6 X) M/ T) \  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 - \) I6 v, [" ]+ c  }4 r

/ N# x( s/ ~" Y
/ W5 B/ L5 ^6 h' D* e6 y2 I' Q3 B$ X' F( |
表2  主要构筑物及压球机一览表 ) T5 `  V! v  f4 D+ Q/ s+ G" W
5 m, ^  q/ w: l% D  n
4 M) i0 H$ X7 c( o0 B: r) r

( G4 p( q1 F" t4 A; S序号  n" U9 z2 O/ \$ D
7 [4 H0 F* U% \: W( W
名称
% w0 n. J' e8 y1 @7 |; ^- `$ _0 o- a/ G; A& }  [
型号、主要尺寸$ ?% H' b, f8 u# d. Q
/ @' t* w* W6 J, h) ^
备注
. S, Z- K; j9 ~+ ^( l7 i3 \  _5 o2 U, Q, u3 g' y
  h' b7 U$ l# c
1% X" x; L1 e1 K7 O3 T( b

  D5 [" m& o: r) I( o% S沉淀池
2 N) V4 X+ F, K8 [- Z: F- t9 ?* e% r8 c9 A" d; [; U
钢砼4×1.5×2m
9 z! f5 P( s- E7 c& S9 `
: W2 `+ p- y2 M+ N, M) tHRT=2h+ X+ R# n) q$ _5 C1 k8 l
% H6 Z! b% y9 H, T6 \  w: s
( _# r( A; H4 c2 z
2, z% Y2 S8 d! @# |+ |

; M+ u+ p" H/ f0 w水解酸化池7 \9 G* H) n- |: q7 p$ [* G0 [
; u3 S7 c- ]# ^
钢砼4×5×2m
6 h3 p' R- p  k- Y3 Z2 n
# ?# X7 f; i# I- |# a# R' CHRT=2d) H4 O; h* z+ x+ R

& S$ i* d5 B4 |$ i; ~4 n) r% F
/ Q: X' }* E4 b2 S0 q& g* p9 q8 p3
4 D0 X; Z9 \1 I/ ~, G; U; Y9 v6 c$ a! ?5 ~4 z
SBR反应池# ?3 I) q0 L$ _# i4 Q" q9 x
; a' n0 l3 Z  h# N7 |9 U5 f6 ^
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m  k+ @5 u1 x1 ?" j. l

9 H) Z) g3 H2 b4 Y运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
' _$ N. ~8 L, H# C4 ~. b1 c1 P6 j# W3 c" H/ S3 @  e. Q
4 U! G" j  M" i0 E' }
4
2 N0 |- V& m( x  p
6 r9 m! Q% t' |. _8 X7 j/ F鼓风机房! r1 w% ~' j# W, ~4 X" r

! n* w  b  i* u3 p* E  L' L
: o# O6 B' F4 z- p
" q) T- b( D! R, O; r0 [利用原车间
7 l/ k3 r' n9 B: U% C9 e0 `  i2 n  i% T

7 y+ m# o- u4 Y6 e$ G4 ~; ^& O9 P- x! I  k+ p0 m& R7 `. J
表3  主要工艺设备一览表 , d, W! i4 x$ P
1 [! [0 T% J$ M7 J: q  n/ b% T
5 V* v9 Q; I, H

: Q9 _. O3 u4 X' V1 F# U0 d序号" ^; j" Q( Z) G; H& k# M7 K* u
0 f9 ]- H( a) f) y7 g3 B2 z
名称
9 ]9 |2 F  R% `
) Y9 A& E& ^- b规格7 [3 a8 `# ?7 v* |/ V1 \5 o& l
  c  b& ?: o0 X
数量2 m. [3 ?/ M' q, w) A2 z6 e; P

) S6 f( l5 Z" n. q1 G备注
% s& I# O' _) }& ~4 D' f
( `! T5 S7 N, X* V* m7 o) l3 h; t
1
9 ^3 m7 [1 R/ A: e/ o% H( c; a- i4 y4 s- m4 }
污水泵
, D4 O% m! e' v% F; P% v! }9 a1 W% x/ N7 ]  ^5 M  u4 d1 K  V. a/ e
50WQ15-15-1.5
  F# ]+ ]: C, Q( V
2 t3 O  H1 Q$ w. |; |  Z% C& J2台
% [. t! ]/ u3 B/ U. G- w
1 q: T- y; j  N2 I
8 ^1 p  c, N! z8 N: G& a, v$ @$ C" Q0 @: Z
( w; i1 v  m1 T" f) T3 j6 @
27 ]# o" v7 l; \. W9 {$ `
% t: A3 k% N+ i
曝气头: i( p- s0 U% D, [

4 \, m7 \3 F+ a2 v; x+ wZBK-A可变微孔曝气器
& b- L0 e! P# k5 p+ l, K  l. O! H0 ~" E4 P( K6 b$ J" U. G
50个8 E3 L9 D, b: f! N

8 L$ }9 P+ }1 I9 K
1 D2 f/ [- g+ b5 \/ }6 i3 y0 @
: |  X& M5 a  C0 s9 K& A! G9 T7 q+ u3 ]
3! Y) X7 W3 u9 D' H

. q1 G& o! _& y7 N, G; i罗茨风机
* Y3 ]7 n  {' _% i+ }! m7 [. \) E7 w( D2 \6 b( |2 J2 z
TSB-50
" h' M. S9 C, t; W* Z1 J) r, q  t: {: c, {" y9 f6 G
2台0 _' W/ Q9 J$ H+ k" g1 S
' e* j4 r5 A% r) O
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
2 |3 u, g$ |: i+ _5 }6 O& _; [7 e6 E) i4 o

8 e+ {5 n: i  {- \9 G; x4
6 I% r1 B; a( g- h* B( X+ ~$ ^) q; k! y: j+ {! d/ {
止回阀4 q2 X4 i' X, O* ?; N& m

5 Y& f& c9 I: @5 |" z+ EH44T
, y  {6 v" g; \- ^6 N
& m$ k; ~- w: T  q) S% i/ l2个
' J3 Q) h* Y! v( G4 E
1 s& x' {6 T1 `3 u% L " e+ j+ x5 e/ X" \$ [1 z5 i

7 A+ X+ I. ?0 J# |. M5 Q5 o# e: Y. ?$ O  d- U
50 |% P" i; q2 N

8 d9 Y: r" n4 i. s$ x# `5 f' m. P球阀) i. l" K$ b! V) h2 t

; _" F  U5 p6 C: ?0 F( u: s4 g1 ?DN150
) {, `; q) J4 H* K) x# w7 |
3 W2 Q: p( g+ k% W6 V1 v7个. {: M* l) ~" Z# q; W) c4 i/ \

6 m# K& W$ `5 e
! E$ G* u+ M* |" f( F4  处理效果 9 g. H3 X4 T9 Y# T
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 1 r& B+ V& W7 a5 _! m

. F- p+ W6 L: z  a4 a
+ z# ?7 S0 h! `% D6 ~
) }& m% R5 ?2 r: Q/ o2 P表4 废水水质检测结果 . {1 c( `& W6 r& l+ k1 ?! Q

) D. B9 q5 [# }! {8 Z
2 B% \4 R$ d1 ~' E" `
: M2 `( C, L* S" x9 Q+ i) }8 w 水质指标4 b/ w2 o5 ?. Q8 F% F. v- F

, c: m, R" U* ~, Q. S8 t6 r! t( m5 XCOD cr(mg/L) 2 D, t$ i# v! O7 g5 @0 N! M( A$ e

: E! J; U8 K2 j% @3 Y8 R# H" UBOD5(mg/L)
$ H2 n6 M1 [) W% [' p% B( o/ A! {
4 F1 v/ ~' L( G3 y. [, {" sSS(mg/L)$ A* ]/ k; H" k

6 F- q% e7 |  Z# v# D
8 K2 w# B5 J# e进水
; k# [1 n! n) n$ F# @5 h7 n  f  W( i) Z8 T
1500
' _. Q& ^& w0 ?# U$ j9 N2 A$ x
9 S1 x% }7 y' ]% A: s* C' q500) s9 z* F+ U9 C

, h! V2 X! H5 z4 \" W( @! ?; {* H140
* I* a! ?, G1 M6 G5 Q- S/ J5 S4 x; @, @4 o$ s1 W4 p$ i
7 V, j9 p2 K! f# S4 L: ?$ {
出水2 F) ^/ _$ A( |  {
' Y. H: ~3 I: b$ y
56$ S( `  K! o' G8 A

9 f: `( L3 b5 X) \4 n' C% J18
/ O1 m$ B  f/ d' m' z+ P- R  t" B0 g4 b
8
6 H# E  h! w9 O
1 Z# S& s' ^' \5 M1 d" n9 k) N2 H, h' \
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 % q5 H7 {  c, _2 v
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
2 U- z2 V; l& ]( ^+ r. M) K5  讨论 ) x! P) x3 Y$ d; h* \7 q
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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