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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水/ V3 v3 Z; R. s# Q1 N6 K$ ]! j
        
4 B. G! Y2 s+ C! w+ O& Z) v; d               
: Y! B1 e' A- f* V' U+ W         
  T4 s+ Z0 n# b* h            
* n. C/ d& j( g# z/ V0 Z              
& U- Z9 j  A& D              
- I  e* S  n; `4 h) ^6 U                      3 ?8 Q- }- l% q3 W/ X+ t
         
7 ?2 F$ n' H2 L; ~  Q2 t         
. N' e6 C. @! C, ~+ _0 N* v0 U& [              
5 Z) F: d  A7 r0 E9 l( ?  t4 F                          9 d- a  {3 ~+ q- Y6 }2 f& e
               
$ t! O: A$ G: E0 l* |" S  e
  L& U6 _: w" L- j3 ?3 I* A8 h; }
5 u2 p0 S5 J) {' b$ a. F0 `0 }5 x) W; e% l
1  概况
2 p; f7 q9 u) j% K0 T  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 ) ^* L/ t1 \. {* O

. p. w  c9 j  D2 C8 U% k' S& I8 B# L, [2 S. `5 t& z0 {* f

" P4 z- B( [  i. o  |9 s. d% n表1 废水水质情况 $ L: M2 t9 S8 ?/ @3 J

" @' k/ u5 j3 }, O: L% d
" F+ D0 I# u  X* o% S% d+ s- Y! {9 u0 @) M3 {5 a; p( {7 y2 P5 w
项目
3 B5 k% A* ?$ m+ ]
' ~* t4 M# j4 A7 v& G6 GCOD cr(mg/L)
1 Y/ u) S* q, Q3 j2 r8 t5 x& ~9 [% v2 }7 [
BOD5(mg/L) : D3 ^8 l& ]6 [7 p% K3 v
- ]% y5 A% g, E+ m% e; B2 e% A1 ]
SS(mg/L)
/ a4 I7 g3 l; z8 c/ X% X' q2 S. a# P7 @: l$ S" R
( i$ B8 Z# I$ g  e, @# y
洗米废水
! ^- V2 S- q8 x7 S  n( A# {
& X" {7 ]8 B5 G5 T& D' ^8 I* R1100~1500
. P& E- e; j3 |- X
+ B" Z( i5 o& k. l; q400~600
0 {! T% [$ \! \: P+ T8 F6 X8 Q9 h) s: |" z/ m; O5 L  ]0 Y
150~2008 k7 @+ v) m6 V) I' e
2  工程特点和设计方案 ) z2 J$ c6 |3 I& C
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
( F. h8 G4 J7 U* v3  工艺设计
! j5 Y" S6 {, U; N4 A3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
4 f. U+ X, x/ a
/ q0 R/ U/ C7 H/ x$ S& \3.2  主要构筑物和工艺设备 : Y3 @: X6 T5 K# Q
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
6 O" X9 l4 w) \2 `9 T
" y' f# q  X& B5 O
- X) M, v5 S% k  }, e; B: l& s; O) t, i2 c- d1 q: o
表2  主要构筑物及压球机一览表 ' \5 U" Q6 ], e( A' h
+ ~  I) D* m5 o1 M
- h: a; W, W' C# O8 M. Y
; }5 e8 x& k8 @+ r: j# z* `# O5 z  [
序号
& ~2 r! H0 x2 N! G( s  U1 j4 y
1 l; c+ p, d: b5 Q. [' t- Y名称
, n. ~* }; ?+ _( K( [
$ N& Q/ u9 ^7 t/ n+ ^( }型号、主要尺寸0 d7 p1 m9 P5 t/ j& }0 _

6 I3 _8 G# d5 V" b备注& `+ t4 c  u; i9 _6 A# N6 s0 g
! ^  @! }9 [' [: `# y1 M  K
1 b2 X: q) e2 n8 ^% |
1( r0 z1 l! L- J$ W
2 i  U( W5 f: X$ [
沉淀池
0 m& V5 R& `+ ]$ F& V7 G- P" ~& k* h5 o
钢砼4×1.5×2m2 d- t* m4 }- R' a
: Q0 X1 d9 |3 C
HRT=2h2 [% T" f- G, V! j9 N8 V+ Z

- f! d; [+ b3 m- O; g* F8 ^0 F0 D" f$ f, V
2
! ~0 e' Y% K, M1 F4 S- C9 W, g1 L
5 m( r! r' C, j% }* h水解酸化池
; v) M2 B/ `" O( k' B8 r' p- b" H" M' r
钢砼4×5×2m4 k0 o. q- b: ^" Z9 K/ k( i% X' c: }

4 ]1 D+ x; {& w$ K2 ^  LHRT=2d
2 x1 t: I, L. _
: S9 I7 w3 H- e: g% z4 j; \) \! M! h0 t7 j/ n( g
3
2 }& u8 |1 v+ p( ^$ _  H  d; d5 j; ^
SBR反应池
# ]. E; }( I5 x* Z& j# q
0 {5 S  y' j9 G& q1 [钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m! r4 u9 z3 G8 h% l' \# n
8 S+ w- ~. g8 I0 g8 Z+ O
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
4 k- d) W) d: b$ Y$ Y9 {* K
& D* o6 q6 Y6 |8 J( h/ V( V$ ~4 a6 v% v' c) F. I! _# x7 F$ O" K
43 I: R9 U8 ^7 E

. Q7 Z+ Y* t3 @* d' u8 C* x9 O鼓风机房3 X1 J1 \8 a3 E: }
. p1 N- X2 U7 `( \" H
* i& o4 G9 c0 J- g; N# a

* X& Y! g8 L' e! {利用原车间4 ~2 D  K% Z; B" A0 a2 g

1 x, w' a" l8 H( ]
! H1 C2 H# P' W& ?  Z% }$ N0 S* e' h7 p% {% m
表3  主要工艺设备一览表   d" r: d3 X. _& P2 Q7 |9 U* \2 X
' T2 h! v# t2 I9 R

0 J8 W: \) `5 E- |% C! Y
0 u8 j/ P! W. m% ?序号
4 N* g7 ]7 J0 r) t3 r
9 e6 g0 r" z( [! y名称4 n. A) F0 j0 _' ?+ w& a
2 c) ?  U# j6 X8 w. i8 y* S& p
规格
: ~0 @5 K' X  E  ~. x! t& ?& \; H1 z/ \$ \/ K
数量1 j/ }+ W- W1 }% o" W

% Y8 l( U1 v# o( _' Y! c( |" s备注3 Y* N) Z% s2 S+ \) B3 p+ q& T
" r( o; y2 F1 w$ d! A

- ?2 S$ w$ A$ V8 i' l2 _3 H1
/ o. N4 t9 x* }) h9 V+ Y  R+ d# _9 p) y
污水泵# N: \# _# q- R. N# `' J

2 y/ i; y# y8 @  K* A. c50WQ15-15-1.5
) A0 S8 z- d! a) n, j& e! m, Q6 U8 \1 Q- z) V
2台
  m: E' T- L0 l; R) s' H  [* V, m" M7 r6 V
8 Z  X( A; R1 u8 \& w8 V: x3 P
& U; u, M* w1 a+ `" ~' _* K

# |- F. M; C% V/ t4 Z2/ T4 ?3 R" v3 \, H! S( ^+ e

1 G- ]- V& D% f) Y- |0 M曝气头
% X5 O$ k; e; B) M: Z$ a' m2 P) R( q! z8 z8 d
ZBK-A可变微孔曝气器% p& a* v- o/ G+ }/ K0 m4 R: p

) Q: d2 Q. ]# b' c* j50个
( \  I' V; X: M( D8 ~1 @3 z5 j
4 V3 n, f# a$ o5 G9 q8 H
; d8 V1 S. P$ L) t2 i- O
6 ~' ^" ]. s* R5 i1 N
* T7 w" x5 h) r, v. b3
' a+ y- {& E3 C! S" i5 L6 u! X2 F) ?; j6 G0 W
罗茨风机
4 l. }) y7 d9 v  h  i4 `% q7 w! x6 |! S- Q  U5 G- q, {% H
TSB-501 {+ I* h% w" [7 Z# |
5 S" }! V7 C' P4 ~* H5 W9 g* A
2台. y9 K$ N; Y$ V+ t1 E1 E& f

* _9 c" Z# C( c0 Z5 R0 ^Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
/ {: t9 t/ B% x9 p3 e) K- s& d# T6 P! e
2 a% m0 V" h, e, |% a: _2 P
4! w& D$ h; z; A3 M/ w2 G3 R
7 c- \1 U! T+ I- v
止回阀0 e% [1 \# w. a4 j

9 d7 f" L: E" O' f& S5 EH44T3 r% K" J& |5 l. b5 x0 m

* o5 q+ R7 k( m( f6 |1 a2个
) d8 P- S+ ]  l, j4 F% p' t
5 T0 p3 F2 z1 _9 H8 w" O ! H, `% m2 d7 _5 A0 T* R; W+ ]

+ R9 V1 n5 N5 F$ O
4 v4 F2 U& I  L( |9 k) }5+ `8 g8 ?0 B0 ^; |0 o
9 @$ h. ?9 ~: H2 d0 @9 R. a
球阀$ I3 A" R/ y# I/ ^* N
0 e) J' t9 \! L: o- O8 ]% L$ K/ A
DN150* q1 m- _/ s. ?  w" y
& y0 S3 R. ?0 n& `7 ~/ Y6 P* d; D
7个) n3 m) G( Z. i8 q
6 ]* L- N- G4 [# b0 z( _

3 q0 ~: Y  h0 C4 V. A4  处理效果 . d) p0 L7 R4 y0 `5 V9 M5 g
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
* S, \2 N2 L& f( Q& ]- |# j  O) |" M6 b  r

- D' Y( L; B" Y# c% X) y/ S' b3 T8 E8 Q* b
表4 废水水质检测结果
# a+ R9 g$ D; _# b4 C+ y
* }, x' ~" |* D! n$ @( n( W- d7 C% l: C0 i, L

5 z* ?) y7 V% M" p% S* b% y6 ? 水质指标
: {4 p; g  b1 G3 _7 X- e/ v8 b8 n+ @
COD cr(mg/L) + z- V/ C9 T! ?( Y

" b7 \; G, k& rBOD5(mg/L)
9 Y; S% l1 \7 \7 n# i% z. j
, g0 t+ O; ^5 V4 A$ I9 ]; MSS(mg/L)8 M& ?  k* o  }0 t+ c! r
* `# Q9 z1 N( j; Z; H# ^
8 C8 H8 i0 h; P( P
进水8 z( l6 M9 z( |

+ x& V% j/ n! M0 I3 a- g8 U! \5 ?1500
- q' A; o2 {6 s$ t, ]  G8 O( ^5 w: v6 j6 m" ?, j* l
500" H/ Q/ h" K6 G& N

# T! @& s" F  U  j140
4 x% t! @- }, ^' x' l( n6 K9 D. a% T0 z

. L: B: R3 o) w, A) L出水+ b$ ~0 H/ s. u; F

1 n9 G5 e% U: S7 O  {: N7 L562 ]) I+ `, `3 X$ L6 i

% O+ F$ i2 ^. |1 q. ]18
1 ~: k. J" m+ _! I  R) D. ^' f; r  L3 r- p& Y  V6 l
89 J$ o( o3 ?: y' H+ e3 u

; b5 o- A) ]8 }% D% C7 s
3 X, ~0 j& Q( x3 {注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 6 q3 y# x* E: ~$ L  V3 m: S
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
- b3 g5 C5 q1 |7 d8 ]7 p+ s0 g5  讨论
  x5 b3 U, |4 F3 [5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  * x1 m5 M6 x" V1 M
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