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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
: c, |4 E/ g$ A1 u% O4 F
/ d: s+ k4 x$ ~
, C: b) W- h* V. X5 K 8 H, P* |# @7 R$ j
/ k% d& h% [2 ~" {) u# D- R - u4 H) X* o6 R. a
0 }% k5 H6 U' q1 D+ J0 Z* } 3 {* X2 F: P' b5 T3 I3 S
" w5 N# T; A+ i6 l. v, Z( v
2 p" j. t, J! m0 }. I
2 W1 F6 s: s' D5 x" Y+ I9 q 9 w6 z3 A4 [% W: m4 s
; V! h" R8 s3 o2 Q
2 J8 i# X' D' Y2 T7 _
2 G$ ?% Y0 R" g. a! I' P/ b* W0 i( Q/ @
1 概况
; j9 \2 _$ l+ e4 B% I* V% ^ 桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
1 L2 C0 ~/ ~4 {2 A- Z
% v. @" x5 y# w- R
' k3 x k w' J' s' u* E7 A5 i6 _* V7 z4 i0 |8 b
表1 废水水质情况
9 G2 d* \" k+ \4 o& X* E5 `0 x( T5 l: j/ [2 h7 x( b% J
3 F7 ~+ Q$ l; A
& m% t" c# @, E; W8 W+ b项目) I, d5 D5 V7 o& |2 {* C5 p1 E' Q! H
' w4 e5 x8 q" D+ C. R
COD cr(mg/L) - Z/ T. f* m/ {
+ z) o- L% \5 s |" z: }0 HBOD5(mg/L) 0 V {- f0 v6 x! Q5 L- w
3 ] m8 a$ {$ Y! b$ R1 {2 H6 D _SS(mg/L)
/ r1 f0 Q: z* f5 o& y. v3 U$ R( K$ x6 L
2 }5 U3 n# b# k, X6 V+ k) _- k. m0 }( S5 z8 U2 N* P( y
洗米废水6 w" X1 s) a( b6 X4 g# ]4 I
: i: t6 S7 ^# \% k4 X0 a, I1100~1500
- k9 ^6 @+ X) G
8 X; g0 K6 y, h d1 b5 c6 p400~600! R) \+ C$ M( }! Z f) e3 ]( l6 [. y+ _
1 Y7 c$ c+ \+ N" k: A
150~200
# ^( b1 q7 d& c8 A2 ]* |: l2 工程特点和设计方案
3 C/ H# T. V$ |7 J2 X2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
1 s7 f' B2 U# B* m8 p3 工艺设计 9 }* O, H& G4 i" [2 c1 i. F" P
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 : p0 m6 @3 a6 m% \
8 r* l$ Z1 G6 T5 U, Z7 k/ z
3.2 主要构筑物和工艺设备 4 W4 U! H$ k3 [( C- x ]* N
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
: P& A8 I9 E, W
& V# k/ u2 R' o9 k! Y/ F; J3 Y! H) N
) f" A d. ]( y7 A% G
表2 主要构筑物及压球机一览表
; D" u/ j" [- U8 t. v/ e# ~6 }7 a6 | b$ e
3 I7 P: m; ~* l% h
. }3 _2 s/ v4 w/ g% B3 E序号
* Q( ~( J! p/ t& e* S" ^
2 a4 w! z! c; W* g. [名称5 n( q6 x, c N* e
4 K g3 i1 Y' H/ V' K2 F
型号、主要尺寸
' O, f m5 o2 ]9 b6 S9 _2 K2 X, z7 t: h# X. ^. j
备注
# k0 O3 a3 Z9 j- ?' U4 N# N7 V7 s3 V* e* H" T& J
) v: f6 G5 ~" m# p9 }/ P: g; Z7 G11 W5 |; O6 `4 q8 V q
+ z( t/ S, V! W9 }9 s
沉淀池
, O& m) P& N* p% z/ ?2 c2 e$ `, Z" o$ Q: [6 G# j$ M# K4 O6 l
钢砼4×1.5×2m# x) q' k9 }. f/ Q. K8 O
: z- f% o3 L; R: I7 O/ b. n
HRT=2h
N( Q3 R1 _2 G+ l; w/ p9 D H
4 l! f: w p* ~! C7 c
- t% |! d( [2 s4 G% K1 y2 ?2
* e5 v; @ S( }. i7 D6 K3 o8 p
( x) [! V$ R8 o9 ^+ q; B- F9 y水解酸化池# }# ^4 T7 L- C4 k1 p0 H- n
! x E. C0 c. t4 x$ i/ H
钢砼4×5×2m
- w" [! C3 E" A# V+ C5 Q4 Y8 _3 k3 w: r! z4 Z6 `0 i
HRT=2d
7 D% f9 u* D8 b" y# }: c4 H# X+ E: r# y
& W+ r }! y0 z/ S: y) _. D6 u3
v7 @" C: V: k0 G5 Y$ J3 u# H. \' E' f9 v1 K5 c, a
SBR反应池
9 v3 H. x) y [! T! L
7 z2 U* J8 u4 ~- G' B/ d钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
. k" o+ L- a1 d* Y' M5 x! k! r# X
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
6 G6 R# K" ]" p8 t: g e( O* S b3 q# I5 n7 ]+ a1 j* d3 g+ c/ W
9 |: u, `) U3 ~7 G5 F& i3 R48 i) j2 c# X" H9 \! S
$ W4 j7 ~) c! U0 |( }
鼓风机房
( ~+ I+ p6 Q6 H; d X3 S0 ^% [( N& o
8 O3 e; ], X3 U4 y$ k* R# e5 P2 n- s
利用原车间
0 w; w" R- T' Y1 y# ]! T% X7 ^; G" R4 Z$ f! U* E8 J
4 W# A* k2 f& S$ u
6 o1 H7 G% h9 a: W" V0 f表3 主要工艺设备一览表
$ A1 z% E {1 `8 F
( j E$ ]4 Q* r; ]( V7 G% Z3 k, G) S" Z: _9 S$ H
0 N2 U4 u S9 \9 R) `4 M
序号3 F3 p7 H3 L* C6 l
! C9 b; a0 H9 a* a1 f
名称
& G' F/ h" |0 q1 A8 l' n* A: f/ d1 F1 @# K
规格
% u# C; w5 q: z. Z# e5 W% S& X0 F/ e/ q" r7 E7 p1 E
数量
& ^3 C9 r1 P/ N5 [5 b g3 ?, w! V2 L" r+ c. Y2 h! K4 j% {" e4 N' }
备注
' Y$ V& c: Q. G" j9 ?( e5 G l& ]# ~% T# a
4 N# \) [3 H. c, [" v5 g6 e, b
1# T( X2 {, {3 v$ f; e( M; j+ T
7 d0 X4 C0 f1 \4 i! L+ ]( {
污水泵
i' g" B1 v# Z! {, {, l3 {' ?, W: F% E" ~
50WQ15-15-1.5
, T! v( }! i# A- [; I, n7 c/ B) J" _" r2 J9 V
2台4 z# D+ T- {1 C. K1 ~; ?8 S
. m( N+ V3 ?: Q7 n4 b
+ e1 \! w. j/ z# U" ?* N2 d
" D, W5 Q+ ^" A. i. N7 e/ X% O! H
& G$ |6 E8 S0 y0 ^0 U8 s% ~/ `
2
% F4 u) O- {5 D- ~ |/ p% J+ }& s$ d$ H/ ~2 w0 a2 N4 j+ A! @' a& r
曝气头
% z* `/ a9 e/ {
% O! p# p) x: m, E$ t) T- M' @ZBK-A可变微孔曝气器' W' _/ b% p5 Z! c. M' h# i" A6 q/ l
, |& [9 y' {1 v' ~, k0 f) y50个
# {$ K$ ^0 p$ u$ v+ Q) S4 {, @
- R& M/ g) U o: [; F1 M 5 M# V" Z& R0 m, ?, m
2 y- K6 p% f6 n! o* z: f5 _+ `3 u6 L, R
5 v; p8 X7 X, i
39 V( e) c+ G3 V3 H
# \5 u2 o F t8 Q# l+ ^, `, C
罗茨风机8 ?9 ^0 K6 L# f2 J& x
0 [+ Z8 |3 L& S8 Y \' \8 N
TSB-50
Y8 `0 u: D: M$ X2 I# @
; ]. P% z; U/ C( c. x4 V% C5 m/ j2台
$ o7 M& g, {( G! f* ^9 c- i5 |; l2 c: P' z7 @
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 8 E |5 k. B8 h. r
3 R$ R4 [7 v' Y' G. i: k
9 B" t$ @. z8 ~6 Q7 _4/ g" a0 M8 c+ \5 [6 u2 O* u2 ^9 C
1 w8 s7 K! |0 q8 m$ \
止回阀7 N2 K7 L* |/ |- x7 e9 F. D
# p6 b% s0 _7 K7 f6 C
H44T
; V; P# B7 H" Z0 U# ]* D/ _4 W# x. Z* K) {* G
2个) G* B# U6 _9 `1 d8 I+ B
8 x3 e* ?' q% f2 j" k
6 K4 |1 r" p+ Y$ Z* W0 o7 m
U5 `; [: E9 q/ J. H. g7 {7 o: d+ }, B$ @
5! }9 b, y/ h1 O k+ i( V2 Q7 g
, p/ n1 l2 S# c, R x球阀7 N0 _1 V* u b" B
6 f$ o, x) G) h, U' n
DN150$ `6 }! D! }2 H
! q( h- y; A! A' R3 w7个% c3 P( N) r$ w8 K: F/ s
: W9 P* F" R8 y1 z
5 @# c# o+ e9 s, T4 处理效果 - f( w' N3 e! ?: P4 s8 M' X' ~' I
工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
; g7 {# g$ ?4 O7 w
\* d* Z) W8 }
( T& b. w! f3 q
, E, v( _, s+ q, Z% A表4 废水水质检测结果 ( b! t6 w) J7 p% [1 [5 j" _$ I0 O1 d
$ \. |, O+ i& ]
V# e5 U6 v' x; y1 ]
d7 U3 c3 O3 I5 O 水质指标
& Y4 L+ Y% \* d- S
, R t5 f$ l3 x+ N: k% `COD cr(mg/L)
, u: C) F: u- ~# e
+ h5 f3 J' f: @" [, `, r- z* oBOD5(mg/L)
( ]. y% e; @. o- E1 r- @0 u: f
SS(mg/L)7 O0 D4 \8 m" J% T
4 P6 }! ~8 D6 c" K$ U7 p) l' ^" [/ Q2 {6 M8 W% j8 p
进水1 r* d! i% g8 z* w: g. |
$ E" L" x0 ^; A- X, K# x2 g; D
1500
- O* h1 ~' n/ v' U: U4 l9 W. s
7 a5 D& }& Q8 J9 W8 \$ r500
( o* S5 v8 j# u) ]- [ R* a
, S" |7 ]) f& v: E. M% G140
/ b- C" h0 u& F |1 [+ M# e
A! |2 p/ f0 [( k4 f- R m9 l, A7 \5 H% ^" k% }! p( k* N6 K
出水& d# u" h( f9 C, j. ]: n
3 b& d Q& o* Q
564 o& R( j; J+ O2 j) y9 p
) f% P4 K% @0 ?& t) J$ a; q* ^
189 ^2 B; M) i* I( C
6 R; D3 \0 B, Z' X8 {8
?" P, X6 F5 J, c
" A. {0 J! {: M/ @+ ]2 j: z2 A9 `& B7 g ~# t1 ^: M( r5 G3 G* z2 H
注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
+ e& V: E P5 T3 R 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
h9 J; W, ]' T t, A5 讨论 % ^' V# o3 I- l' {* O* A1 M
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 , [& i4 e* d$ z2 m c. N3 @* ?
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