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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水3 f% j1 b/ I' |. Y0 o
) ~3 W! |, E+ ~/ v
% ~' a8 G. M; X# e6 M) h. ~ + @' c( Y: m6 ~ `9 |+ n4 R
1 K- {2 n- m4 ^$ [2 V( ?
! \5 o9 Z0 W5 C9 t* B0 a+ o" m. E0 e $ O4 D7 l: [+ ^
7 g B: L! K" q% Y8 I! q# [+ ]; n1 ?
% j7 d2 |; Y6 }- v0 X
. o0 u/ ^) G6 M6 N( C
; N) o E! j" L) D8 U" ^! h7 A6 N) F
* T2 \( I5 w8 d Y. K1 T, @0 _1 x4 l 6 C' N+ s1 ^$ T8 C% J9 ?
! V3 V& r N& M2 D8 v8 D- a1 z/ B
: j* s8 T) @$ M% m) `, y1 S
7 }, W, Z. Z. b. g% w
1 概况 7 l" E2 P' U1 U8 N1 ] H
桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
5 W3 R* [) n6 y" K1 Y7 i; f: l* d8 L
) R: R9 @: m) D3 p
% P0 F: w5 ~5 `$ o) i6 g表1 废水水质情况
" \" `3 A: e: |) |! ^! m8 M. T* ?7 V8 j
. n. P6 d1 [! T6 Q9 U
1 v$ l& Y* E- n5 o项目
5 d" } i% N9 X$ `
% L6 k0 g* H# q/ T' B, JCOD cr(mg/L)
7 K! ~' Z. p+ Y" R w& {; A$ ^4 B' ]* C! E
BOD5(mg/L) & b5 k* |9 R9 s( r2 A/ b4 q
, S f, c& I4 i" w+ s0 h; jSS(mg/L)
8 L2 i' O: r5 Q7 C% x
* W/ e# M+ c- ~8 F8 r) o
4 G- d2 K L7 A洗米废水+ x4 V( G7 o3 c. _3 _2 s9 @; D
7 a3 D# E4 U8 t; [* ^ h) ? m
1100~1500& ^, H1 A% q6 y& d8 p% w$ ~
4 d! |2 m j- {* A8 c) q& N400~600
# `* j& C3 q# Z P, d4 E
2 ?4 w* U; l5 @. F+ _4 w150~200& H3 E b3 M- w# [$ d. }
2 工程特点和设计方案 f( r4 w5 [ Z
2.1 工程特点 该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2 设计方案 洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
4 j; u% K4 @: _" O3 工艺设计 & Z% D6 l" [* Q# ~
3.1 工艺设计 工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
6 x+ i. ?8 p$ H( _! H
6 \" _0 C+ F9 U5 n! ~3.2 主要构筑物和工艺设备 * T; Z1 Y# q c' v' b( R1 |9 S0 F
主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
9 c* d6 l8 g) d! w2 v' E: U9 c6 ], `- m6 [" e' f+ d
. B/ T6 A" {$ f j# G
( s7 I8 j/ ]+ h/ t1 }表2 主要构筑物及压球机一览表 0 y: w/ O$ f0 B- \4 {% e5 i+ v
& I1 C3 x) N( e2 {5 Y& G
A; _! S4 a# T$ k- K8 M/ A
3 m3 a: U! q/ I9 w% s* X; I序号
* c; h6 D" Z: z4 V* u8 F) I/ u4 g9 r3 F# a
名称
, T" D1 z/ p* h6 O" D* o* \$ w* V# x$ v8 C4 T9 z* N' d
型号、主要尺寸
( V" L, r: L6 Y8 x& s3 W6 I1 i N" A6 k( D3 e6 ]* |
备注" _3 I! M3 `: P0 K
! o6 \4 n1 \1 ^2 {' X- w l& k8 I
2 Z* \$ c- N$ a8 B1
2 O+ I6 Q6 W$ h! z, v( U9 r F) M; V
4 @% W v3 Z& P5 Z& |沉淀池% }# _* m) Z4 r. Y
/ `) [6 T+ C F7 s* }: Z
钢砼4×1.5×2m. P" ?5 K4 o" X
7 l/ e7 w( V9 gHRT=2h/ l9 ]* P& l( ~; F
. s* Y; Q% t+ H5 ~% G: n h
; P+ q8 \; V! w2 W
2
) e, C1 I8 | S9 E. P8 K
& Y% B! R5 C2 v, A5 X水解酸化池. C3 ?' _& D' }1 O
$ G- x- e+ O, ~4 }钢砼4×5×2m
0 M: n; D _" N" l- i
% W3 R7 r. L/ {- C: |HRT=2d0 a6 w0 m; U5 Y5 L( f6 g, c9 E- X' w
7 b0 n( @) N* g9 H1 R
( z! |' L7 k, F% M P
37 H, [3 ?1 Z+ x
K( ^# ]% e4 T$ PSBR反应池$ E" z# l2 m# V, g/ s
9 F7 h! A; g1 ]. ^& B
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m
0 I, f0 J% G: b, O; K
! Q! b+ j Y) P5 O( B运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h/ T2 H8 v% m( J8 F0 A) D6 b
2 u- E* l Y3 B% `6 z
6 V8 R( }2 R5 s" l4
. a' ?2 ]# U: T; C; H
# d8 d1 A4 |) N" |( m鼓风机房
9 M9 R8 V# h U& s# j+ v" L; v
8 z( @' y ?2 I" i0 N- n 0 D" i. v) J$ }4 d/ z5 I
2 R h' k6 q5 T# Z7 o$ K
利用原车间. G* I+ ?! \; W% O$ p3 |* D3 C3 u
6 a, r# _2 p3 ?; K% M7 V$ D
2 s, }0 t; h- C }' h7 l Y' M! W$ J7 `! B, \" `) V
表3 主要工艺设备一览表
2 g K [$ W {/ e- y Y6 w) k
% n& o' i7 ^$ Z# Z. l ^* @; g- }9 l2 i0 |
0 B T3 B% G- J! X4 \5 Q序号
4 c, {$ p$ R9 I' s6 v# A
, H+ ~7 ~0 D6 Z" R名称
- l( E% J; q, f+ c' v; W( b3 N. z0 f# W) `4 ]
规格
9 {" A) T8 @$ @( p, q
+ _& |" E* [6 E数量+ P0 H4 A5 O9 ^8 @, K" F, k
: ?' e ?: [5 j( S( @
备注' |$ W# L( |- F( u# f6 }4 q
1 n9 N" U# |' D7 ]1 c5 S& s
+ A0 }# t1 H6 J$ K- l5 L9 B1
: h# b5 K% L" G& }$ G T+ \) N' i& t6 F- ?+ _% z" j5 V- J
污水泵0 C1 s" A" t9 R8 i
# ?& M% w2 j/ O+ l50WQ15-15-1.58 V4 y; ~. h9 m0 P
! c4 T d# N9 d1 w0 b3 E; R4 R
2台
6 T4 S2 }- o9 f$ S. H- M% n; B5 Y0 j
' Q9 I0 s* |$ ?* A( r ^% r1 J; r) B% Z6 b* c% ^
' l7 i7 Q+ X6 j4 z3 \
2
+ h1 T. v4 _+ l& ?5 n4 {
; o3 c8 X# w) f" H) ~/ P- I曝气头+ F0 z' T% A% f* R8 l- y7 h- U
+ J8 {& x c) h# yZBK-A可变微孔曝气器
! u" L6 S2 h+ v. u: P% x2 U
4 n/ T8 }8 \8 C50个- d6 E: [6 e& \6 [4 z* |9 J4 X
5 j2 Q" C) R: D
2 _( N- o% U f6 Y- ~ K
0 ^% Q! t, W+ f2 f
: f9 T) C& V% h! g' p! `: B3 F3. m& y; t: H2 i; E* X
" {* g, e# H# u. i {' _( O
罗茨风机
( q) m3 V$ \/ V q, y8 ]; W% v2 m) L1 _
TSB-50
, }' p" x! k& ?2 e9 p6 c. f& E( S% C2 V" m9 R; C
2台
+ ^) Z& h0 u+ O4 j) S$ f3 Y1 y% Y$ r( \, ^9 u; a
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 7 n s" S, x" D) P2 b0 ]
4 J: q! g. B' m8 ~8 @" @0 p6 M" t! A
4
( m2 ~/ g b$ z
f5 F0 Q9 a" F) f止回阀" q6 J8 z0 s: |5 `& v: W* Z
4 B9 i1 {( N7 F' R
H44T) [9 X+ h. K5 t/ g, d% P2 N
4 ~6 j: j' i4 R/ [2个
4 L1 {+ F" ?2 a* @% S) v% A: g' K! T2 P; |3 d! R8 J" r7 p
' U; S d1 C! i1 [4 ]! B
- J+ g' G4 F; F- }. B5 t! i8 v: Y
' v- c) o7 G3 Q# B, u G5
% P/ m0 c; k6 t2 R
' v4 H+ [% z/ t# y o$ W* W球阀) x. K) R% U* n
; [5 @* t+ j8 v, hDN150
& ]2 T v! U* T; Z2 x p5 n" Q3 q9 E! N
7个
4 ~! A+ }, a# V: m
4 G7 G S8 l. b4 w5 F 1 S9 r) A( G/ E
4 处理效果
% m4 t V' B, a, i1 ^ 工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
, {, R8 B* \6 |/ k) X3 o7 V/ s* g3 }' q
, }# `; \8 X p6 L2 T* }. E& F
0 P: h9 L k8 h! F! C表4 废水水质检测结果 ( W5 m& @6 D+ d- U% }1 f1 R* y
$ A" h: B6 n. t( j% d; |
, D7 p: R9 ?, P s
x o" b+ h' A7 M1 { 水质指标
5 r" N9 t( t3 }* j
) S# y4 m% g1 C9 _) Q0 Q5 `9 F; YCOD cr(mg/L) ' ^' e9 T0 D3 o3 J( n9 U4 [
6 n! D7 h) }5 _# N6 |
BOD5(mg/L) : [6 Z. ]0 c2 {- }
) C7 @) b6 c* a h" aSS(mg/L)8 X& T: _; i; B& x m
L4 F' q8 s! s/ ]4 p, _
& ~8 @+ B3 Z+ R进水6 i! _9 \ O; E% `4 N, I
1 n, N# E/ w% x4 a5 ?" O% G
1500
7 x# J7 T, e) x* V0 ?
+ J- @& k+ J1 X/ k0 p/ H, ?500, \# g- U! F- L2 {: ?! Y t
9 t% J8 u% t$ _* k* v
140
9 C2 R* p2 N; u# }0 {: r' ~) K" b
' t- H- K6 o3 l3 { p" J3 m
9 T+ u4 J% J; R出水
: d2 o5 L/ ~0 L: W/ ~& \7 }0 X# W5 z* f9 y- W: V2 N$ A7 F
56
& ?# c8 W5 d6 A8 j. W, V" U
+ w0 ^) _$ E+ N5 V18. }6 P9 f* P; ?, F1 t- ]
' l5 c" J9 ?5 H8
$ M( [" b$ G1 r% v- S+ L# Q% {8 a# z
) g" V" C8 w+ Q注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值; 2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
, r! b6 N6 x: K' D5 I 从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
* O% z2 w6 v& Y2 P$ \( K2 Z" L5 讨论 ) Z1 y Y, |/ L. j6 r) y% f
5.1 工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2 该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3 工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。 d0 P* M; R8 ~
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