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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
/ \$ |: B( y0 S        4 v; L/ E7 ]6 ?0 S: r
               
1 m& m( Z$ P  x5 M          " A  [7 U/ M6 _# Q/ a
            
4 c! w# [5 q" @4 f9 x  |: i7 X6 M              8 U! q2 }$ c) |7 N4 ], }" r
              . E1 b$ J% n. v3 x" J" J2 u
                      - Z) M/ J& m$ @0 u8 z
          ; C( U9 d8 I: U  p, [
         
0 Q) `' [) m% a! C/ c              9 a/ S. y: n  f( v8 ]
                          
- l2 c, k# I/ H0 A. w$ _               
) C, K" d( a$ d8 ~# Q7 m7 B* o; Z) n( L* D  ]$ |
* c+ L# g$ ~2 v

/ [; b- W8 ~0 k) N7 t) ]! `- F1  概况 - y0 {* p9 g! b8 a
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 , u! v. u- Z$ a, y9 r5 y9 v

  s0 K2 Y0 I/ r! K  v, w; z  R0 ~3 G  f# G8 {6 M
% G7 F: t4 t7 H! `3 L. B* _7 X0 e
表1 废水水质情况 ! `  P+ l" w" D/ W) M# G* f

1 `; ]& c. p/ {) {9 L9 \/ K4 ?8 p  V" f5 W5 `) `5 C

6 v  ~1 y2 ~$ o. [项目
4 N5 F* O& w) H& ?6 D- A% n' l: e. q9 R: g& M; ^
COD cr(mg/L) + A1 R7 e+ Q5 i5 y% o$ H

0 R1 N# e' q0 VBOD5(mg/L) + J# X+ |! i' w, q" `0 B0 p) p6 g

/ Q1 D! K5 k* c. C! xSS(mg/L)- H" q5 k: |2 J4 D1 l% }& A$ R
+ L8 Y9 W( r7 h: A2 N, t

2 q6 e5 L' J. l洗米废水
6 g, O: n2 \" o9 i
5 {# J9 D! T& C1 `* y1 A* e4 L1100~1500
! q: Z2 U' F' S* I. [6 H5 [$ v+ V- V! W
400~6007 {# S) j6 Q' u8 q" U! U, s

; B) N# z  d9 j: q7 \5 y150~200
. |4 N) B3 x5 m. W! P8 Q0 `2  工程特点和设计方案
, j9 F6 r3 y0 [+ w( W6 `3 w2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: . Q+ q8 _# ~& a! i5 A: P
3  工艺设计 # N2 u0 u3 ^) K' c3 v( j
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
; q6 z& X5 L4 d+ }7 A5 Y/ b) b$ k, L! S
' m" E# F  S+ B' @! M% I1 }3.2  主要构筑物和工艺设备 0 |$ {$ {! }7 `6 f) ^! e3 ~
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 ; v9 R  X: I: [, D) }- Q: J

% _+ d2 V- _1 P4 J3 P
! K# N: J' C. B- `- L9 O
& G$ Q  i# [& i9 ^表2  主要构筑物及压球机一览表 9 m: Y% |& m& H+ j

, D$ _" P! n- q0 w& P% @7 B7 i( Y1 Q# B; r& H

. z7 P1 g5 T: }序号
' |  A8 z* y  _( E1 X& k2 J8 q  u. I
名称( t+ X3 v& h' ]  a1 G, `

9 A: R4 ]9 X4 l型号、主要尺寸( H5 k) r5 m0 }

! Q  J  N! ~5 j6 Y! D/ S备注. i! Z2 u& w& H
# ^1 p& U: M0 M! w  D3 N

/ D4 ]0 O7 m- y" l8 X1
1 B' F' ^  [0 e! q# c3 W
2 `2 A/ a7 ]+ W) _4 R5 N沉淀池
8 e3 @+ @# J+ D4 ~" g2 ~
7 p" h, V$ K  P" W! y钢砼4×1.5×2m
6 T7 s/ j  o' @  ^
2 K9 m5 d* i+ I% ZHRT=2h
' M( O0 n, z) F/ ^/ |0 v, y6 u7 x
. {+ T+ m7 `" A. }. z  B
3 F1 U! S, c$ Z+ i9 t% |2) E, V5 n3 r1 t6 K, E8 g4 i
' \+ f6 Z* Y" `  h  v
水解酸化池/ w$ d6 g0 P) s0 a0 a# i

# M9 X( [' N1 a) h$ X7 l% w钢砼4×5×2m
* v3 n. w8 ]. {/ M0 c
3 b7 \& ~5 q9 ~& D! T7 [HRT=2d0 Z4 C* y% ]- v: h- m& o

0 s1 f) K' j4 m7 g7 V! w, g" j$ I3 w3 R. D# {
3' ^5 v; f) w9 n! ^. ?, g

5 R: W& Q3 b7 X. M" Q" eSBR反应池
$ L/ {7 o% s% ~3 W" g( n% _' I9 p' A0 {. U1 H# |# o
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m7 J" L- ?% t- O4 u. }! U

: O; F& R  }/ B- |  U+ @! N9 m2 W运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h$ ~! n$ S( _- U' X+ X* m9 M5 T" x

+ L: m5 S6 p* z
- g% Q/ C( H' R- R2 L  Z4
3 {; m/ z  v1 s# b; }! [
( I4 q5 r4 ^4 h; I) a6 y; Z鼓风机房0 V8 p  Z4 k; o+ u8 S# P' b- R

1 C: A$ Y. }, v
# |% \6 k. t$ z2 [1 e% n8 a$ u- A  P5 b
利用原车间4 X+ w2 L. u& j* N9 U' M; `
/ y6 @. `% J, ?1 O! r

; X/ Z8 }+ U: h5 z  ^
# l" ]5 W; Y' s4 E; v6 V表3  主要工艺设备一览表 1 j& a" S9 e0 H& Z& S1 }/ [
  {) U9 F1 Y- [' z. y
* C/ a- ]% e' S- A  x  r8 P" b
3 Y: @# Z0 ~8 P& o9 D% W  K
序号& I8 c: Q7 v! S1 s$ |
( r0 w7 \1 x! z" t# _. {  D/ B1 T8 q
名称
# r% d" ]8 J5 [4 y) l3 M2 Z3 ?* L- g4 S9 S8 T7 K
规格- [; i) c) R! ]! A6 [7 P  w4 l- k# K

* v! e. y; [4 a6 K4 [4 |3 h2 J1 b数量
& j9 J' |3 e" C1 P
, g9 U+ c! ]* J; i* x1 G备注; }5 [1 v" m4 [! B! l) J5 n; \

8 s4 Q* t3 j+ R7 Q1 N) o
9 G( F3 x% a' M6 P* K: x; F1
- J( h% l9 V$ r2 B" d: E% p5 w# w0 l; r9 _3 D
污水泵( h8 w; k" S: c
: s, s+ K) V. H8 E0 Y5 ]0 V
50WQ15-15-1.5
, Y  [) `$ n' ?+ y) V: r1 |. c4 g8 v; b4 x- [- i+ x6 r
2台
8 y8 O* S4 y' v( y9 Q5 ?& A- ?  G+ o, r1 |

: S/ l! [% Y9 p2 {$ Z4 M) C4 D0 `+ q+ S. K8 t+ u

# C  c$ y- f+ m( z3 C2  i" x3 v, u( }4 I0 X

$ W4 P/ a7 c. Q曝气头0 S8 h8 G3 Q* @
( U* d8 R2 j, H
ZBK-A可变微孔曝气器6 B' c( V6 K* V' l# J

- E( {; J; P, j50个$ e* |, X- K" r+ F$ {5 _0 j# K8 P
" r9 S+ p% h4 n1 `) E$ Y: O, {

. ?; w+ S  f% _7 D6 _
& [/ m/ o0 C, @7 I
4 Z6 Y$ z! p8 x( m; R- X& ?3
% K  C$ @. U( Q5 O
3 _  `( L& f% @7 e1 S" s, L罗茨风机
6 v5 ]' \2 S7 t' g* r& ?4 I$ Z; C* x: X
TSB-50
" W& ~" B  D4 }6 c7 b
: w+ b' M; Z" j/ b2台
& r9 U& l, |. J7 f  N' z( I8 `5 d
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW / g7 n* c5 Q: R! o1 I7 w1 n
  W' k2 k4 e) ~! ?0 Q
! S* a$ e6 h3 |
4# e% @/ M) w2 i: g! H7 B
8 T: T! D% C5 ]
止回阀7 b1 ?1 T5 ~6 I+ K7 @* l

8 L  k% `% D- f& VH44T( i' B% ^- Y( n0 W: s, r9 z

% c( [  V# d9 K6 J2个0 N, G5 p8 q9 E+ `1 `9 x
5 K! d* E3 B/ I8 i
# p" U8 h/ r0 @# q# @

/ _. N! R+ j& |+ P$ J6 X( u$ [, q$ [) V
5
1 c' {, Q' C- A) f7 Y' c/ |6 y" K0 u8 O! I* Q0 w  ]8 H/ G
球阀
3 ]9 S+ M' n: [. d& S
7 U7 d0 F5 a0 e) Q6 nDN150
4 }6 h' C' i/ ?! |( M
" Y3 [- o, D9 r$ J7个
' P6 \8 k& y* `# o8 `; a. H
* f" v! ]2 j, C5 V. y 0 b5 S0 g8 r" {% x, D1 h
4  处理效果
1 Z7 J2 l+ a& h9 I# N  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。 4 r; c  [1 ?7 p/ w4 e$ \* l: N
7 V, @# z8 S$ r# K
  Q7 ?+ U3 }' }1 g8 [2 J
8 n6 k4 W5 g) {3 t1 z
表4 废水水质检测结果
9 u' p" F1 b( U6 y+ Z9 J1 S
" P) Z+ A9 r- w5 Y3 a. k, Y- m2 _. `8 W
$ c1 V+ l5 j- q4 t
水质指标
3 [; W* \/ C& d; a( z; [/ p1 L
# y" V8 W, l5 o5 q/ U3 gCOD cr(mg/L)
4 _* M- v. ]5 e) ?- O( Z9 }1 V8 m5 l4 j: s& M
BOD5(mg/L) ; U( ^7 C: I; V4 \
9 `" q; I( B+ M/ U7 \
SS(mg/L)# Y* d- {7 v' v( u( d

8 I) c4 y( e. Q0 [; `
; Q% p" u! T& |6 r; s进水
8 v; |3 A* ?: f" g! }( E3 [! ?3 {5 b" w: N! V* `
15003 H- \' H  |6 ?: ]- ~: d# ?
9 ~1 k, [/ f0 U+ |+ c4 z
500- _. `0 @, E9 t( l6 x, k

2 q* q1 x( O1 d4 I+ }1408 x  n" ], ?5 X! X: h) v4 b. s

: I0 p. S$ K9 o8 B, u$ r, e
5 g8 V3 x1 ^: o3 I/ o) A出水
; k$ s5 o  S4 Y' O
$ s! a) ~) @4 `56
: J9 s% |; K( @/ O2 P3 f1 h/ B( R6 ~3 U% e
18
$ l, s$ _4 v: E9 l& y/ z: f. {& ^+ U+ `4 Y8 D0 @% Y) e) Z& V
88 c+ d# V9 [9 M3 Y# R0 ^

9 G: L! N2 p) m: x% n
$ S: t+ R7 Z1 E4 c- r注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 % a6 m1 s9 x/ F) R6 d
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
4 {2 N1 ]4 S, `0 Y( B1 M5  讨论 6 T  N" k; T  V. H$ w& s% Z; D. s
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  2 h7 Y6 {1 Q1 t% U8 W
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