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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水# f0 o% |* l# f/ W4 I9 ^6 a2 b8 Q, w
        
  V! q0 ^8 v  h7 ?$ R: z               
, f$ D5 M$ n. ~          0 @5 F4 _. D8 K7 R! Y
            
+ `4 |% ~0 M) }+ t8 q9 \+ D$ {              $ D5 b1 [. _0 B" \. n
              ; Y% q4 Q9 n8 N7 s
                      8 T3 H2 z' F( U6 ^; C. c
         
# R' o8 Q; \0 g# r* N          6 I9 Y: v0 k" k$ o! P9 |/ S- M7 _
                R+ m9 h( e2 {3 I0 a3 d) ^
                          
4 X" p) n" b! p4 `$ H( I9 L               
" _- F4 o" p' s( L; X4 T/ ?) t' W$ T; {! B- X

# F( l" e  P& L
# ^/ Z9 a' N6 |1  概况 ) b& z) y, F' [
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。   N( a4 c# J( q& ?- |# D& x7 i

8 p  N7 @0 r3 q  y" a" [( g$ a$ G0 K  [4 V9 y4 _: e3 ]6 E

- _# \+ ^+ A- K1 u0 C$ d4 _表1 废水水质情况
, T0 y. e, b* d0 b! t
6 E( ]; V3 O, ^) I+ i4 N
2 y- U0 _6 }% E, O. g
% c( S7 ?3 P$ p项目
6 V4 A9 v% o& B) b! h
+ d* G, N  _8 j4 i3 ?COD cr(mg/L)
. \% s$ T) O6 [' h' r- u: a
# o0 j7 W( a1 ?8 @) J# E4 eBOD5(mg/L)
9 Y2 _: n" Q% y2 b$ Z( U0 |) U8 {! E! e' h* E( M6 T1 x& C
SS(mg/L)( }( Q6 c+ @# y6 [) D& v" ^# E" a

# m2 L8 P& B3 L- s! y2 i) v" m" R6 b+ ~% I- m2 Q% e( K: H2 F' c# n
洗米废水
: ^" ^) V1 v' Y, Q( Z1 f  L9 V9 k$ M4 i  |  u4 w
1100~1500
# y& i5 p; L8 b& f6 ^! a
: n4 g  L1 l2 [- N. X) r. U400~600
6 R$ T2 t. }/ S& W5 |( |+ }
! F& H6 j; O  U. Y150~2008 p& d- ~2 Q# O3 y
2  工程特点和设计方案 , c+ n8 @1 M# L" K
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示:
5 t' i+ D  V8 I3  工艺设计 / P8 o- Z' J, d2 d' \  C7 i7 ~
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
* {# V: g8 c( m9 `$ o) S 1 s, I8 ~  W+ ^1 D
3.2  主要构筑物和工艺设备 ) ^# R0 M1 E$ Y6 [3 `4 k7 ~6 b% x
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 & {1 l" z& i( v% V; o
! x; _* [. w6 u- y  O0 V: v
8 z" n, H( A0 }  P1 U1 t

3 S; r% R& k$ P0 m表2  主要构筑物及压球机一览表
. {, p: K6 m5 P, F: `# r+ C
3 m2 j. G, |; O9 {! f  }5 _: X6 p; b- J! B/ p$ B

* l# d1 f# C5 e, b. G' S# o序号  `8 p6 s" F( G# _8 t
6 i, T9 c" w6 x* E4 ?" ]2 J
名称
2 M! o: J6 l% ?' F/ o* R6 x3 n  b8 k4 x0 s7 m
型号、主要尺寸
$ ~# @1 p, B9 E' q" s4 x4 c+ Z$ `; H$ o& p2 J8 W
备注
& c5 ?3 m/ u' E0 j" M( [* S0 S
! U# T# K, m2 h2 b& Z
7 R1 x3 u% d! q, \/ U1
% O6 x" o  P# {# d' ?& u/ D" e+ k8 h
沉淀池
1 k% _) m- n& y! Y
; S% A3 b, U# G4 C1 E钢砼4×1.5×2m
/ X  ]- Q  j  Q
# I! Y1 {1 u' f* wHRT=2h
2 Y' `5 M% {5 ~( K. s. U( c5 Q3 @& U8 |! X- m: _8 F

: Z/ o/ t* Q6 m5 Z  g" d& k7 D8 Q% l% F* K2
( l1 r/ h" J) G/ p3 J; i4 s" b% A# z: |% }# r& K- h( l
水解酸化池
7 B1 e$ Q4 e- o% V& l- K% c% Z1 u/ _
钢砼4×5×2m
5 T8 d! @' R& i2 @
6 a/ N9 _6 o/ h8 p; u' N) ^HRT=2d
& _: X/ g: m* y4 n' }2 R
& \7 H& h6 P% ?+ y& M; `
2 F" S9 c9 u; g; m6 s6 ]+ K- ?' J3: A5 ^* S0 C9 a: v: N3 S

% |% }' q6 J) y8 a# B$ `SBR反应池/ F* L# `: t$ T! s4 s
& F5 N" V* o1 ^7 v
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m" `- R% G! l0 \1 p+ S3 c
9 Y0 U& [4 N0 v0 t3 G
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h$ B( V' B" l6 V0 H" K4 P/ m7 T7 Z
, D8 D1 n1 z) K3 `# A% J

* k* y; I: V1 \' N4) E* V; F* C, s& L
- j' p4 H  k+ c: Q0 l
鼓风机房& p. u/ \4 |: \
4 p7 k- l3 l6 S' P2 N! _4 j( \
+ l  H  _2 q9 g3 U% {& v

: F6 ], h, D2 {, |8 ?利用原车间
  m2 d, @  `  N7 L! N0 ~
! @& l$ D8 T- l$ d8 B5 g0 _5 _6 s% U$ X; [# }

! F  {* G8 u4 O6 J* ^表3  主要工艺设备一览表 ' F8 P8 n* ]- T

) L5 \9 ]' ^  P6 V8 h0 b' _  e$ k4 ]( P4 B
" q5 }: D; `. W& D5 k
序号9 Z- R7 `, w* H2 w  a# q6 o

+ D! [* o# v( v4 r0 V名称
! b# I# `7 c( Y# G2 Z# z4 y' x! Y" _3 n( a9 o
规格
1 N, d3 o7 m  A) q" U7 M
" n! m3 K  v! Y5 ?/ c. ]# ]; f% D数量' z% _* {% I8 H) X# N* J, q& T& k/ j
$ j! r/ Y& B+ s4 z" `1 Y- ]1 M
备注
1 z- f, }6 M# B; U8 O
8 f* P2 B1 g/ B4 G/ [& p. a: R. ]) b4 B
1- l( w6 X: [& O9 k, f0 T
9 P/ H+ p7 r. g' A! R2 r1 |
污水泵3 B3 X* K9 @& X* o. `3 g

' _, L& A. U& H+ {. E/ j50WQ15-15-1.53 T9 @8 _1 E3 g  O6 R
4 h& ^/ h: M- p9 k
2台
$ h7 Y; {( Q/ P
4 W9 T& S7 ]( F+ ?# V2 ^  k , p0 c+ n1 M; z1 m

  I: N$ i! X+ L* U% L% ], c4 t+ Q9 L8 o7 Q
25 N; S$ l* d" p/ X

6 e+ u4 O9 d+ T/ b6 e1 y, e6 H曝气头
  b$ G4 p% l- A: w5 w  `$ h% W4 Q2 i
ZBK-A可变微孔曝气器
8 V  q# p2 ]# H3 }4 T
' M* `6 g& o# }* j  a- h; r50个$ m) g- ~8 C) X+ c4 ]7 ~3 V

- F( v5 k* b8 C9 ~% w( | / `5 J( A) }6 q5 X: z$ W- n2 Q
3 n1 j3 m3 n' q
4 O8 p5 t' D& c( Y
3
& q' e. W6 ~% @2 i7 b. P% i; e9 s  E1 {# ~
罗茨风机
6 U3 T& t3 O  f; G9 D: S
( g$ ]. ]4 `6 j3 k" e! S' |TSB-50' Z% |" {3 N! e( h* X+ B
2 {: W- L9 _6 |. g
2台
- s, W2 E4 \8 E1 h# j' \7 O" g
  q" A  Z. K' U" z1 @3 VQ=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW 4 x! c6 H4 z) w9 J- i' g1 G' Y

4 b) E( A3 n' p
- z) ~; [$ Y. j& R$ A4+ P! v1 J. `( [

' l1 }& E% `/ ~3 s止回阀
. p# S* d1 P. K  b+ S; `4 L4 T. D8 M  }' [$ D2 i
H44T, e3 f9 R( v% |9 X% x, u8 Z  _
0 s  \# ~/ z3 \/ u; ^
2个
/ }3 F, U9 H' O1 W2 f5 L
3 ]  h% D. T, \/ |
! W* h9 Z. d( Y, i, Y* m; I' a
& b* O( U& q  U% f: y( Z) l/ z9 N* O( X/ C' M6 p8 g
5
! t7 R, h+ C/ T: h/ Q; b$ N1 Z; P
" H7 v. J0 p7 W! G8 {& f球阀
5 L: `9 W& s' G, N* i: k
3 b7 s4 f1 E3 E# v! @DN150
* b" t* L, y; w2 ?8 u! L1 c0 i4 r# i% F0 \5 g7 l5 X& v" s
7个
$ K, l* t5 X7 _5 Z" x, Q0 u7 j, c# ~- h$ U! g+ A) @8 Y4 ?
0 b% n( t' u, w1 a: c/ ^! H- n
4  处理效果 5 d6 f6 @# ]1 y/ _. ?; v! N5 Z; m4 @
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
( D: k5 g$ x! J% @) l3 Q6 y. A. A
  }2 W) y3 d6 c! ^) p: d* D
) D& }" c3 ~+ L: c* I+ V- t" q6 b
表4 废水水质检测结果
0 a  r: ]7 s) ]% k" |& {. S  ^, ~
& w2 j' J2 |. O- S9 O. s( R) V7 T+ i) ?/ V( x. _5 c

; ?2 J, {, j0 s7 ^ 水质指标% c4 J0 s4 a& C8 T  l! k1 \4 b
/ k- l: @! k; P9 i  `3 K' ?9 ?' c
COD cr(mg/L)
3 {8 @  Z% R8 p2 w+ L
( P( `- z$ n( Z) X: U  Y9 g9 V8 Q  ?BOD5(mg/L) 2 S0 a& b3 H# X2 W1 ]$ _

  e- O$ M8 d+ ISS(mg/L)/ H, ^+ [' b) D

$ p: a! v$ U! |- x  T' y& i
. Y: r0 W2 ]7 y1 }3 Y" [0 L' s进水
1 \+ O& Z/ C1 w# o0 V8 W& N- \9 V* {! d% K# R* [' {
15000 }1 u) l$ P  M4 ~/ A

1 u% f% t( U1 R& X4 S# Q; D500
3 i0 X! U1 \1 N2 ^, j( H
  ]$ Y+ w( k. J6 ]140* h0 U" m( E' L' b$ t
. [+ {9 ^! \* a2 @( n

6 ^  v* {, q) ]/ V- T出水
+ \& P7 k. w9 M6 L5 x
7 J. U* ~  L# \, z$ p) t56
* H) @6 B+ o- u" v* B* P8 V9 D& T: W' U  |
18
+ m# l1 Y8 o/ d+ |+ Z: r5 }  x- W7 G8 A& c! M/ M
83 N! M, g& J: x/ e  f8 S$ e  A
4 P' r( ^7 M% y  D2 b4 }

  Q0 y$ I6 d+ `8 R. a7 G/ p注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 8 @* s, [- @/ j; I
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 4 `- H2 c( @6 D$ m
5  讨论 - r, s  c/ i2 h/ ^8 \8 _! ~
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  & B* k* r* D$ {. ]
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  g6 r! @/ P/ ^1 }   我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈订货。
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