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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水
6 C/ Y8 {1 u& m: c- j( @- f        8 y  h& F1 C/ H  y' j; z" b$ D
               
! i6 _- M- b; ?; G5 A          ' k) U7 H6 ]" W3 I- m$ X. X
            
6 S: R* b9 X& {# ~3 e6 f4 m              - x+ i2 `! C7 x' X0 \3 J7 c% k
              
* H% Z. S) }/ L% K/ \$ S( p                     
6 ]9 }2 O* }7 g% a. X" Y' d+ @          6 ?* y% E7 _' {( Y2 [$ {+ D
          / |/ D( K- w7 v# d4 C2 H
              " p7 o4 p6 J7 f, A% a
                          
  {' p4 D8 L$ w( I/ B3 A% e( U; J               
% o3 F: _. {# V4 j" r8 I# |% Q9 D& x5 U% A  v9 B
: T. ~2 x4 Z  p  u4 a7 h! r# C3 i
' f0 }% Z8 e# D
1  概况 1 F$ h9 v6 [$ ~& @1 G9 }
  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 + `/ l( P1 j! l; R3 a# x$ |! \8 i

$ x! t# s4 G) A( M; v
/ }$ T3 ?3 n! m- j5 \: n8 `% T# P# w! }2 h2 j  P; U5 Y
表1 废水水质情况 & v6 r+ H  o5 q0 c, n; e* G* C6 S
2 F; ^, `9 R, i7 l
0 I2 w& G2 V' U& ]

+ [  N+ ?& ~! a! M* L( H项目
1 ~4 W8 B: T6 i8 S
" o' K+ a; |; K) Z+ PCOD cr(mg/L)
( c3 Y; v, A" G/ u* X5 [. n
- Y9 {0 k# {3 S! j; k( HBOD5(mg/L) + o- r9 X8 t& k% L5 S

, b$ u8 p4 [3 @! d# r6 VSS(mg/L)$ v' c' Z2 z! `8 W, x
: z: i! G1 h  l" K4 f
% ^. j+ `' s" Z# D: h. a
洗米废水
$ u. Q" D, g. a  U$ Y
, X! w, s9 A$ p: D9 G1100~1500
5 M' g8 v  q4 \- Z
( D  |7 ~( [; ~2 u$ T/ N# Y400~600
0 O; J) Z7 y9 n% S( n% z, ?, T, T0 y. L2 h% o
150~200
/ j/ Q, E: W7 C/ }2  工程特点和设计方案 - b6 {! Z8 y8 p  l/ y& Y
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: 1 M" d. x# A: c% M. t' X- _7 h
3  工艺设计
$ q# E9 s" \, K' R3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。
' h# x* c& \- x5 x7 ~
* x& d1 w: Z( r' P4 i0 B) [3.2  主要构筑物和工艺设备
" l6 T# l5 y) j9 {' ^" t  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。 2 ~* O6 M/ }) H! W4 V! {

0 a7 o) C' \' j6 x# A, P
1 N7 X/ e/ Y$ v% R' _, o$ R# K: Y" d0 U: V" ^0 r
表2  主要构筑物及压球机一览表
" c' W* W! S: Z6 ~' f2 ?' s4 N- {9 d6 ?7 w% A" A. L
" O" t, c$ I& q! @! b8 V
% D1 z  }& d( e! l6 _9 v
序号
6 O3 ~9 Z: E, Z$ e* A- b' K8 s4 }8 o4 w
名称- H, _3 S; D  s* n* w& {" Y3 Z

; E; R/ }8 @) L5 s( y型号、主要尺寸
+ ^8 E- j* s, y/ r4 `% R1 k: \& x2 _2 y2 C4 D; F
备注4 ?: p0 o& s; T+ c( {
; ]$ a& C" R/ \( U% {
6 M# }9 R9 o, P
1
) G5 g$ E( j3 V3 f3 w0 g5 ?2 }( W
沉淀池$ a5 L2 w9 w* I  k6 e7 b

) G( k6 x6 {% u! o% L. n- o3 J钢砼4×1.5×2m
' G+ q4 I8 \) S/ A  m- D( O
( {  t5 R9 b5 Y4 aHRT=2h; G" r2 p4 q7 h, ^
5 ^6 P8 R& ?; a) e8 J% P; E* E
) q8 ~% g' ~" F
2
6 X% E% H, L+ `
- y! ]1 w9 [# }9 L8 Z- T: q水解酸化池* p" D- Q! x  S1 s9 s2 y2 h

) o* m7 y- v/ d+ b' X2 O钢砼4×5×2m$ k+ A: a; ~. R) K5 G( X

) \1 ?4 b  H0 i, sHRT=2d
& ^$ S8 }; ^+ y! d& U7 i/ K; p" V% p4 i( C* _" f! e

6 G; @3 g3 Q3 a( B) [3
, W# z  W! X/ X) U+ y9 \% \$ k8 a5 L
SBR反应池7 l' V4 I  d6 Y3 X

" z$ H4 @  S4 H1 P  \钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m! k' A8 ^! K: |5 L4 o6 C$ r
  X* U7 ?( `+ S9 N: K$ y
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h
" M$ |9 K3 g/ i8 K; c) ^4 ?  Z0 {6 Y! s  V
+ d3 ?. f& }2 E& I! d
4. S( l1 l. Q2 V

: ~4 F; P" i0 U& t) b9 _鼓风机房
6 V7 w' f6 T+ H9 t& S0 X# c  A  @) F
& f, J) L; \! y/ m % Q% w" ?! t4 R- N* _1 |% I
# e( l% Y9 X" O( z, m3 }
利用原车间
$ m8 p% j. O. K; a1 [+ f5 K, Q; a% N* V1 H4 s* z6 S  s$ Q8 D

& v0 @6 @' N4 C
, e4 U! z3 p8 X" L: P; l) i7 a表3  主要工艺设备一览表
: c; ]1 y3 h3 Y
( E( D( M4 @* G) [5 i! S+ V7 {+ n4 T# R1 P: g
- Z" w2 w/ O8 w0 V/ S; C
序号
& u0 \2 n  D/ x( r5 }
! A9 o$ F; M! K; N) ]8 ^0 p  e名称
& F7 u7 w! t) ~7 N( s2 O/ ^) V1 ^" r' c
规格
7 o# l$ s% H; b! K; u4 R6 ]' J8 J& ]
5 A5 b4 _* b* G; u3 j- i7 M数量
  \! H( `& K! Z5 O* Y+ K) J; w6 }/ t" B- h
备注
4 t$ k& w1 c: q  I+ z/ l3 ?& ~0 C$ G& B
, G7 d" x: F' ?1 M
1
' u* ^/ B3 E/ c4 d" j% G7 Q
1 I) c5 o; M. |, F7 B6 u污水泵
- C- P8 \" Q" d3 B: _" V' z7 h/ o+ m6 W2 K. D) ?+ Q4 V
50WQ15-15-1.5: k( J, e5 ^( {
# t; j! Q3 ^) x0 `' K$ q
2台6 i1 K" v. ]- @, Y/ r
$ n7 V) i, O6 A+ `  t: V& T  j  `
& _5 {6 r  G/ E% ?; c
8 Q+ o: o' m! Y' \, O- b8 _( w

( ~. q7 Z* s1 i* z8 H$ P2
0 H  w! Z7 x, ~6 `+ }! j) {5 W) u8 P" ]: y! {1 w  W
曝气头# g' q( k* g) v& z; P
! k; r' Z% ~. V5 Z0 q, v# _
ZBK-A可变微孔曝气器/ N! V/ G$ h2 P
: [- w7 x4 D2 f  @7 T, {5 y/ S
50个* b3 a" k) X( r4 r+ n; G
, m( ]/ w1 k# r4 a

1 f1 p+ c7 S# ~( P6 ~# y; S$ r* D
% L. l9 U9 {4 _1 ~+ }; x: b; O/ b' l. V3 F+ N3 e) P( o  \
3" W3 x6 l0 A  i* {3 ?4 o3 f+ h
+ C" g5 R. H6 E. H0 _
罗茨风机9 a4 W: y/ w" Q8 j

1 ]7 G- `8 O  m- m8 {" pTSB-50( Z0 U7 i+ ^$ H# N' Y6 p

3 V$ ]) U% |3 l3 J5 k  }2台1 V* s. Q" l; D  U
4 p8 `6 \$ c; {  Y
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW
- r! ~* m* ~% U
$ n) [2 m# s. p- M
" i* a, @: A0 J/ B8 X! z5 p" a4
/ e0 D$ \4 j5 c% u' Z6 V7 s, H4 ?; W& t
止回阀( z5 ?' G& ~' [2 h
. [: k) w6 d. Z/ q4 q: t1 G
H44T
1 I+ W% I4 i; M0 `  T% h* C/ R! z( ^4 Z: R- v: V5 [4 q8 \: w* p
2个, {8 P& \3 ?9 K9 j5 i1 k
# V5 I8 t# f; ~: |4 o% A
/ h" `0 Z' D1 Y

* |) a( v4 P! s0 x( ?$ K7 K- I% J$ `8 T, f5 h7 g
5
) m* B2 o0 m4 @2 O1 m8 l
# r) @- K6 E5 h球阀
3 X4 @) m. w7 m9 n+ A
0 S0 [5 a+ n& l; q: P. RDN150' M* G  ?5 b& `) a$ Z
( D4 j6 J! i) N. A
7个
/ [8 L: }* w; M
% b4 ~- e' S# ^% s' Y  ^  C
8 P& _" u& Z9 l3 P" t" ^8 k& k4  处理效果 2 M, r2 @7 q' t7 G( Y
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
9 l/ Q0 `8 e$ L- t% ^' J  |* r( `- p4 g) e0 U
5 B0 c- d  `5 t- C: s

! e* j. f. [, p4 V, e6 m表4 废水水质检测结果
1 j" r! n5 ~) A5 E+ u# g, S6 }
: T8 r; e; o- H. O0 ?& w' ~( l% E& k$ e

  n7 M" S# t- E1 I* {; _ 水质指标
* c, G+ `9 \. J& O+ {  k+ h  z5 C3 I
COD cr(mg/L)
% s: E2 X# t7 `* v' ]0 v0 ?/ [* i3 l( z
BOD5(mg/L)
1 f" a; _- e7 }* O8 w, g" E/ ]! e
SS(mg/L)8 z1 T" r& t2 M$ A

' ~2 d. F% l4 F+ J. q) w9 g
2 m. _0 r7 X: y; Q6 }5 t0 V进水
! |8 \1 q- L" R/ }; [
$ y4 ?( k: v6 Z1 B: G1500
9 b; v& x/ [2 E2 P9 R2 q0 M$ f( w  h( W+ g9 U3 S- b' Z2 z
500" @8 A" z  M$ L

+ }5 W9 i1 ]  Y- M- D140
+ J$ T& z' L+ k) G+ Q5 S0 z, Q$ ?# ]* E  }# W$ w9 ]8 h

& `  J1 }6 p5 F! H: c出水7 P- n" E  P5 L/ O' w, F& H
7 ~2 L# x2 x4 W: ]8 F* A
56
! J8 t6 |: a9 q. S0 Z! n4 G" k3 {" L3 Q+ v6 G
180 v: N' @( \9 ~2 u

0 p: [; W' S. A. `5 X8; b8 l7 F9 {9 W# k5 ?, Q' c

. f- ~% R5 ~" H4 ]' V
/ r- ^' k$ J" F7 }$ \9 M注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。 8 |+ m& H  w' m  H! h. F
  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。
# M+ `, N( @0 O# B5  讨论 4 j) \! E1 T; ]% d+ q0 m. u
5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  
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