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水解酸化-SBR工艺处理洗米废水

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发表于 2010-1-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水解酸化-SBR工艺处理洗米废水; J/ o& J3 N/ u* e! o
        - H" W& U2 E0 R1 F' T
               
5 t9 j8 j7 }& g( j* l: G/ x9 R         
4 A' U9 c/ W% x            0 n9 t, Y4 @+ G! @5 t# ]3 ^, @
              
7 A6 y% }" w- X. U0 e              ! e2 r2 C$ B3 O* c$ E6 I
                      $ D( ?  E' \; V% A, G7 I( u9 F
          - f/ i" u/ H7 c5 l- k0 Z" C
         
& G$ U' ?9 [- R7 }; y6 ?              
/ L0 i: u2 {, J4 _0 M9 c                          
& T' k3 z  }/ Y! E# C               
+ |5 C3 n7 h$ ~+ z, j, x
2 |3 ^( }' q& }0 G- B0 @, `; D3 z" Q: ~, O9 D3 R' B

4 T* k9 T3 N$ i; G' m, d# E1  概况
) Q! t7 ~7 ^; u) O8 T  桂林市全州县某酒厂地处全州市湘江边上。工厂以生产湘山系列白酒为主,其主要的污水为生产过程中的洗米废水。生产中排放废水20t/d,具体指标见表1。生产废水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。 # r" H4 r) y  Z# ~! A9 G: K8 ~
1 t8 m9 E) }9 D: {$ l  H
' C& i8 J- ^0 Z! e. ~, e
* y. i* `5 D( O9 s
表1 废水水质情况
5 m3 l  _3 @$ o
0 R7 x3 c* V1 U1 O9 c: ]8 q& {6 H% b- o( U$ O1 M

! W5 i( w/ S- r8 E6 b; t项目5 ?: ^3 X$ _8 n; z

% Q, k) P2 E+ g0 k  P) jCOD cr(mg/L)
+ A3 u3 ^+ ^7 N& w6 Y+ O: [, M+ h- g0 T6 K. P* B/ b
BOD5(mg/L) - m( Q# h8 g! T: X' G/ Y" Z. }, o& ]

3 P0 D2 d6 H( e7 V/ F7 I- fSS(mg/L)
0 Q# o( s7 f: y+ B$ `7 `# ~; L2 c
' _5 B0 r) G" q4 H& \7 I
洗米废水
/ Q. e' n) d) l  S# Z. A! d( X3 x' B! i3 T( R4 P5 h
1100~15000 e+ k6 W( K# |* y# F" q
  a% s& g# W* P( s+ t
400~600
8 [/ }# P$ m$ b* ~- \$ Z( Q) ~$ s+ ~4 P2 ]  R1 P% e
150~200+ }) }1 y5 ?: C* ^# y* f2 U
2  工程特点和设计方案 7 ^) V: _8 q  T: t9 s
2.1  工程特点   该厂的洗米废水主要来自传统的制酒过程中大米经淘洗而产生的,污染物浓度较高,沉淀性能不好,水质稳定性不好,厂区可用地面积小,加上该厂又要求在原有水解池基础上改建,工程设计有一定的难度,加之该厂处于市区内,紧靠湘江河岸,治理工程为限期项目,要求的工期紧,投资少。 2.2  设计方案  洗米废水为可生化性较强的有机废水,常用生化法处理[1][2][3][4],对于传统的活性污泥法来讲,污染物不易生物降解,水质变化大,营养不平衡处理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基础上,我们先让洗米废水经水解酸化池进行处理,在此池内CODcr可降解40%左右,并使大分子有机物降解为小分子有机物,便于后续厌氧池的稳定运行,在水解池最后一格内作为集水池,用泵将水抽至SBR反应池,这样可以保证进入SBR反应池的污水水质和水量的稳定性,从而保证SBR池的运行效果。而厂区的用地颇为紧张,因此,用SBR池投资少,不需大面积占地,效果好,处理的工艺流程如图1所示: & O! d1 T  p$ K4 N5 {$ c4 Y4 I
3  工艺设计 ( X5 H3 h; k. c2 T
3.1  工艺设计   工艺设计主要为水解酸化池和SBR反应池的设计,水解酸化池在原有厌氧池上改造,设计采用两座SBR反应池,间歇运行,不仅对水质水量具有调节作用,而且处理效果稳定,基本上不产生污泥。SBR反应池运行周期为12小时,其中充水期2小时,反应期4~8小时(其中包括充水期1小时),沉淀期2小时,排水期1.0小时,其中反应时间可灵活掌握,根据进入污水浓度大小,决定反应时间,直至出水合格。SBR反应池设计流量为Q=20m3/d,污泥负荷为0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),单池反应区容积为20M3,每个反应池内设置25个曝气头(ZBK-A)。 3 B9 ~- h" }$ a. [. A  L- ^+ G

1 @, Y6 N% H9 `: I3.2  主要构筑物和工艺设备 " h+ Q0 I$ k9 p  V5 s" O6 A; {
  主要构筑物见表2,主要工艺真空砖机见表3。
3 E2 G7 L' H& @7 t' B
* ?- n1 f- [' X/ m$ y1 A! l9 A8 }& ?/ {  D" H

6 y( W. D7 t2 \/ [$ o  K9 ]5 N/ _! z表2  主要构筑物及压球机一览表
, I2 m0 J" ]9 c& {- y2 E
: E* h4 M* L8 {
1 b( ^4 `% L3 v& y3 t8 m* n0 {9 t. \' B  w7 w; H2 q
序号3 C1 P% E0 S- P$ B" N& O

0 s+ m& V8 P% z, E: W) P8 ?7 n名称0 R$ R% F- I/ i

" q/ B4 H: E% F% @1 X/ w型号、主要尺寸
& g, x8 Y8 B, h1 g6 X! m: i
: f% d0 |3 B# K备注
5 j1 D$ E+ ~2 q) K* C' |: x3 {% U1 f

. w& z  z# r' s: r1
' G5 Q; y( d/ R" k1 R, X0 y( M7 s# w: r' X
沉淀池
6 i1 t! n# ]$ z# ]) U
5 l2 a6 l3 |' C' ^) t钢砼4×1.5×2m  X: z9 M" d& M/ f. n+ ~
. O; [. L/ u* S, `" v/ Z
HRT=2h
* j' R3 {  b& ?. X- q
# j4 ?( B* H2 \' l1 j4 i3 y
/ x  |! C8 B% z- C, G2: X, Q9 M& o, o4 Q1 D8 Z  x" t

. f( K; w2 L" {# C7 G水解酸化池
% X+ v4 F/ K# R
$ U3 s# f3 B5 K7 |- b/ g钢砼4×5×2m( J3 W  [  N, J

8 ]: ]' E- Y2 `% W! QHRT=2d
' q4 |" T9 j& r
& G. u0 ~0 ]6 q$ z$ g
7 L2 W$ c8 m5 f1 K+ ]6 q0 V7 m3
! g$ @+ }) X2 C% ^
* j& E3 N8 {5 Q- S* h6 xSBR反应池: Z0 X$ ]2 e  a0 [% v
) o$ }+ N3 j* f! F7 W0 Q- {1 }
钢砼 2.5 ×2.5 ×4.5m2 K8 S( K& K5 t5 i  o& Y0 R
$ \9 a% k6 a5 {% l/ \9 ]; s8 n
运行周期12h,其中进水2h,曝气4~8h,沉淀2h,排水1h6 I, z: ]) T( F5 e! W2 L
! H. M- z+ e* ~! `
: U- o- y6 K3 n0 R& X* \
4
: B2 p0 ?" m- D7 Y
7 V% E/ V, P, b. X0 e鼓风机房
$ X! v# i$ J% `" d8 N$ f5 R; P6 z8 r  w% N$ _/ F0 R* ^
- d' x6 U" R" E9 u% _8 T* \
. B" {$ F7 B/ D5 f  `/ V
利用原车间% Z7 `' ?- S# k, k

2 A3 p) ?* t% s/ K  P. F
. }# R- }4 O' }  k9 O5 H+ s. d/ W
表3  主要工艺设备一览表 2 u' J8 i: ]* O, }- G
4 _! O; U$ d2 _* ^  H" a
' V3 d& h- H, {, n+ l& O2 Y

# Z7 N( H( \  L- A( R" V序号" ~! M  N1 q  S2 t) Q/ L

/ Q4 Q1 D, p# \6 v名称; `0 \, a5 _& |0 s1 P

. ^# Q: q% q2 f; L$ h# Z规格( j$ W$ U6 |) {

4 R$ Z& P) |: Q; E& r3 k数量+ Y& Y. _2 y$ g
6 O! I7 B9 \1 u$ q7 o9 z1 n
备注7 [0 P' g8 a* |& X/ Z+ a

. k* i: m( N9 Q" Y; J0 p$ |) c2 @* q' R  `
1
! a: M6 Y7 @5 W$ _4 _+ F5 i( m; I; @) s, T* `- U) t4 N
污水泵
2 Q0 w3 T) e+ @4 F
: N4 D) O6 ^- f) G+ V50WQ15-15-1.5
2 l% ?! N5 b! I- R5 V1 [; X- u3 e7 Q0 D0 N/ w5 f! c
2台
2 _. w, [4 ^0 P* ^* b! y) t' L8 s' N9 I- r6 z

9 R& e3 v; M. F9 w
# Y' R1 s: N" x
" p: {. j- [3 s4 w" x2
7 C+ n2 y5 [! n) N2 i/ L. [8 \1 [8 s+ |0 y
曝气头
' N+ @/ Z* y* k0 u; Z$ o* J! E# Q& {1 q, b
ZBK-A可变微孔曝气器$ z7 a7 O4 h" X1 e; B$ o- a7 r; [

* D, s. C! Z7 H1 y50个
; V6 J1 m  L% h- H* s1 ]4 [* u. X
! N+ c; i$ D7 [6 M
, Z# T6 O, ~% v3 X; O. d* y3 k# Z2 a' V
% v1 f6 U' _8 P; J. g' D. |# A5 r
3' x  H& ?) g/ G5 W& e5 |+ w& E

* T  H* [7 C1 v" H4 `  n0 ~" a罗茨风机: r1 I9 Q5 a# _' h: M3 l8 G
$ ?, g6 c- |$ r. \0 @% L
TSB-50* Q  @- g* J- Z

8 {1 ~% S' s8 G4 U( A8 f2台% b0 \1 x" f3 }4 x' V
* e, y, S4 O+ N2 c: F0 ^
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW # K3 m+ O4 W3 N' x4 g/ I9 a( i

2 Q9 W7 b6 T$ ]. U1 t+ @! t+ b
! V- V* Q. W7 t* {+ i- m4# T. p6 Y- h3 g$ R: X  q1 {

2 c6 e& Z9 o3 p0 g0 t" |: g止回阀& u/ k" S. c, m! }4 ^% M/ L' j
3 p4 O/ H. K; W+ r& P, X/ l( g
H44T; V3 J  r8 Z" C/ l& u/ q! m9 a- Y+ U
; ^. k+ f* W( M
2个* [2 I0 T1 k* n5 L( x

2 D$ N2 z. e9 i) ]1 u. f. F
( l8 E4 P$ f# \0 B
+ ]$ q) Q9 |! H  D$ s7 A  U$ G& h( m9 A
5& P+ K/ G& x0 a$ v: b
. S. i+ m! S: h2 q! o) D- S. @% g+ p
球阀1 u1 d8 l# A  Z3 c
& B- k+ e9 S) z1 \# U( i. T
DN1506 `) C/ R2 c7 |9 `
5 _- U$ z6 M3 T9 f+ B5 e
7个: v# m  J# s! c2 }" d: m% ~) A

* f1 S7 m- K# j4 T* i2 H$ |. O
6 M- B3 D& y7 Z1 n; r" R1 _4  处理效果 $ F7 O& ^- ?, g  i5 ~2 F: I
  工程完工后,经调试运行正常后,经取样检测,处理效果如表4所示。
1 Q5 O5 V- s! F+ u/ O0 ~8 r  ]/ L, R2 n" i) i: B
& G8 w( [# |" i: V4 g
% t, T) ?! }: z8 Z6 n
表4 废水水质检测结果
; Y* [" _" Z& v9 S/ W1 j
6 Q+ f) L2 j# g6 [: j
0 \) G1 `# _% X5 f# W2 z9 @
% n8 Y& H9 n& }$ k; h 水质指标
7 G) M; Y/ p4 V. [2 D" F* }2 ~
4 o- m, l7 B* zCOD cr(mg/L) " o; D5 i; s, t: Z) w# M2 X0 l9 J! M

+ f. r* {9 O: ]# D( DBOD5(mg/L)
1 c4 a+ N3 a4 n  C5 x0 e& z' q8 N( w
SS(mg/L)
0 x" ~! Y" o) [% w" }0 s6 [$ ^+ E
+ G; |2 p' g' `6 x/ j. v# b7 T
进水. k/ T+ z0 P# |( G: ~8 I5 ?
( Z; K. o" Y9 ^
1500
/ T7 w) p5 k! T$ ?, L2 b8 g
/ p6 {/ t) R0 {' I500' G) l" \' p% N6 [7 G0 @

; o4 }, J7 ?3 r. t6 }! _& R- y* x, b140/ Q0 Y; p5 b, U  \

8 s9 H, L) m, M2 e8 [, H
- N- b8 M3 Q! x) s出水
& d( C6 r% h3 `0 E) N% y7 u( d9 e5 {
56
( [7 C# B# l. R& b3 Y( E% M: L' ^, ]  X5 \, g
18
& p, E# U/ X5 y+ P0 S1 E
0 O% d6 t) \% G1 U( r- h/ z87 ~5 v5 }& r; r; s1 a

. Z9 N* a- e1 b3 b
6 j  s3 j4 g0 L7 {% r# ~' v注:1.表中数据为厂方多次取样检测的平均值;   2.正常运行条件下,尚未发现出水水质超标。
" e0 ~* b. l# x. o! K# c1 m8 ]5 h  从表4可以看出,出水水质完全达到设计和排放标准,最后该工程也顺利通过了当地环保部门的验收。 7 h' a* C, @, M, N/ Y& U
5  讨论
8 Q2 T& m5 \# B( E5.1  工程运行以来,由于设计方案较为合理,基上能正常运行,表明利用水解酸化—SBR法处理洗米废水具有较好的水质变化适应性和净化效果。 5.2  该工艺具有较强的耐冲击负荷能力,生产中有几次高浓度的废水进入反应系统,只是延长了曝气时间,出水水质基本正常。 5.3  工程投资较少,总投资15万元,运行费用为0.4元/t左右。  % q% e4 Z0 q( [3 ]: L
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